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差壓變送器

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淺談低溫差壓變送器的操作方法及維護方案

作時(shí)間:2019-11-07  來(lái)源:  作者:
   
摘要:煤制合成氨工藝中關(guān)于凈化氣中CO脫除一般選擇低溫液氮洗技術(shù),但低溫液氮洗工藝工作條件苛刻,對工藝操作、設備維護要求較高,本文就我公司差壓變送器出現的問(wèn)題及正常維護相關(guān)工作進(jìn)行分享。
寧夏和寧化學(xué)有限公司一期項目是以煤為原料,年產(chǎn)40萬(wàn)噸合成氨、20萬(wàn)噸甲醇、70萬(wàn)噸尿素項目,其中氨合成氣精制工序采用杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司設計制造的低溫差壓變送器,用于脫除CO、Ar、CH4等雜質(zhì),使出口氨合成氣中的CO+CO2含量小于16mg/Nm3、H2/N2達到3∶1,以滿(mǎn)足氨合成工藝要求,我公司差壓變送器自2014年開(kāi)車(chē)以來(lái)出現了各類(lèi)問(wèn)題,現就幾個(gè)突出問(wèn)題進(jìn)行分享。
1液氮洗工藝簡(jiǎn)述
差壓變送器由分子篩、三臺板翅式換熱器、氮洗塔、氫氣分離罐等設備構成,工藝流程圖見(jiàn)圖1。分子篩吸附低溫甲醇洗凈化氣中CO2、CH3OH等極性分子,使出口工藝氣中CO2≤2mg/Nm3,通過(guò)三臺板翅式換熱器冷卻后進(jìn)入氮洗塔,在-190℃的低溫環(huán)境下,利用氫氣與CO、CH4、Ar的沸點(diǎn)不同,以近似于多組分精餾的形式將CO、CH4、Ar從氣相中溶解到液氮中,達到合成氣中CO+CO2含量小于16mg/Nm3的要求,同時(shí)通過(guò)洗滌氮、粗配氮、精配氮三種方式將合成氣中H2與N2比例調節至3∶1。
2差壓變送器主要存在的問(wèn)題
2.1分子篩程控閥故障
我公司分子篩采用上海環(huán)球公司生產(chǎn)的5A分子篩,運行周期為20.46h,運行五年效果基本穩定。分子篩程控閥屬于重要常用閥門(mén),采用上海宏盛軌道球閥,因分子篩系統程控閥未定期進(jìn)行維護保養,2017年10月,分子篩B套復熱氮氣入口程控閥KV4106內漏,-56℃低溫氫氣串入常溫氮氣管道,管道測量#低溫度達到了-18℃,因存在“氫脆”管道破裂風(fēng)險,合成氨系統被迫停車(chē)2天檢修,造成極大的經(jīng)濟損失。
2.2冷箱堵塞
我公司冷箱內采用板翅式鋁制換熱器,換熱效果好,但換熱翅片通道小,操作維護不當易造成堵塞,曾經(jīng)出現過(guò)兩次換熱器堵塞停車(chē)事故。2015年3月20日低溫甲醇洗熱再生塔冷凝系統壓差逐漸升高,系統復熱頻繁(#高達到1~2d/次);4月9日差壓變送器板式換熱器前、后壓差由40kPa逐漸開(kāi)始上升;4月21日其前、后壓差達到400kPa,系統無(wú)法維持負荷,液氮洗停車(chē)復熱處理;4月24日拆除原料氣進(jìn)冷箱第二道過(guò)濾器時(shí)發(fā)現大量白色結晶物質(zhì)堵塞,該白色結晶物質(zhì)在常溫下自然分解,后經(jīng)分析為銨鹽(碳酸銨、碳酸氫銨)。利用中壓氮氣反吹冷箱板式換熱器,吹出大量含氨氣體,冷箱整體吹掃復熱至0℃以上,恢復開(kāi)車(chē)后運行正常。
2015年5月25日系統大幅波動(dòng),熱再生塔冷凝系統氨冷器復熱頻繁,氣量穩定后冷箱板式換熱器壓差由45kPa上升至78kPa;6月2日分析熱再生塔冷凝系統甲醇中氨含量在1%,將分離罐內含氨甲醇排至污甲醇地下槽,同時(shí)要求變換增加洗滌塔洗滌水量;6月5日板式換熱器壓差上升至280kPa,系統停車(chē)檢修;6月6日分析冷箱原料氣吹出氣體,其中NH3含量為1.81%、CO2含量為271mg/Nm3,連續吹掃16h后,分析氣體中氨含量為100mg/Nm3,CO2含量為3mg/Nm3,系統恢復開(kāi)車(chē)后運行正常。
后續停車(chē)檢修時(shí)發(fā)現變換洗滌塔塔盤(pán)基本損壞,無(wú)法起到洗滌氨的作用,印證大量氨帶入系統是造成液氮洗冷箱板式換熱器堵塞的原因。
2.3板翅式換熱器泄漏
經(jīng)過(guò)幾年的運行經(jīng)驗,冷箱所采用的板翅式鋁合金換熱器換熱效率較好,冷箱一直處于冷量富裕的狀態(tài),但因各種原因,我公司板換出現過(guò)三次泄漏,對裝置正常運行造成了極大的影響。2014年原始開(kāi)車(chē)以來(lái),冷箱下部東西側長(cháng)期存在掛霜現象(東側較為明顯、西側僅冬季出現),由于漏量沒(méi)有擴展觀(guān)察運行。2018年5月,因外網(wǎng)電網(wǎng)晃電全系統跳車(chē),冷箱恢復導入原料氣過(guò)程中,冷箱殼體壓力由0.082kPa突然上漲至1kPa(超量程),氫氣分離罐壓力由正常1.1MPa上漲至1.3MPa安全閥起跳;現場(chǎng)發(fā)現冷箱底板及頂部呼吸閥外噴珠光砂,冷箱中下部殼體開(kāi)始掛霜。停車(chē)扒砂檢查發(fā)現2#原料氣冷卻器E0434循環(huán)氫通道及中壓氮氣翅片裂開(kāi)(見(jiàn)圖2),當時(shí)采取外部補焊方式修復(見(jiàn)圖3),開(kāi)車(chē)后運行正常,本次冷箱檢修耗時(shí)約12天。
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2019年1月,全系統停車(chē),冷箱減負荷過(guò)程中冷箱殼體壓力由0.076kPa突然上漲至1kPa(超量程),氫氣分離罐壓力由正常1.1MPa上漲至1.3MPa安全閥起跳;現場(chǎng)發(fā)現冷箱底板及頂企業(yè)微信截圖_20191107144926.jpg部呼吸閥外噴珠光砂,冷箱中下部殼體開(kāi)始掛霜。停車(chē)扒砂檢查2#原料氣冷卻器E0434再次出現泄漏,中壓氮氣、循環(huán)氫、原料氣、合成氣、燃料氣5個(gè)通道翅片均不同程度裂開(kāi)(見(jiàn)圖4),且2018年5月外部補焊裂紋也再度裂開(kāi)(見(jiàn)圖5),此次采取割除換熱器封頭、將泄漏翅片通道封堵的方式進(jìn)行消缺,開(kāi)車(chē)后運行正常,本次冷箱檢修耗時(shí)約18天。
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2019年5月,全系統停車(chē)大修,停車(chē)過(guò)程未發(fā)現問(wèn)題,但扒砂后檢查2#原料氣冷卻器E0434,發(fā)現換熱翅片又出現新的裂紋,更換新設備后開(kāi)車(chē)運行正常。
3差壓變送器維護
3.1嚴格控制氣體指標液氮洗屬于深冷裝置,#低點(diǎn)溫度可達-198℃,堵塞一般都是高沸點(diǎn)介質(zhì)冰凍所致(見(jiàn)表1),若發(fā)生堵塞只能通過(guò)氮氣復熱方能解決問(wèn)題,但會(huì )造成較大的經(jīng)濟損失。
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正常生產(chǎn)過(guò)程中,操作人員應重點(diǎn)監控原料氣內CO2、CH3OH含量及1#、2#原料氣換熱器前后壓差。一般來(lái)說(shuō),控制進(jìn)入分子篩前原料氣中CO2含量應小于10mg/Nm3,CH3OH含量應小于25mg/Nm3,分子篩出口CO2含量應小于2mg/Nm3,CH3OH應全部被分子篩吸附,故分子篩吸附效果監測應定期進(jìn)行,當分子篩進(jìn)入解析后期時(shí)取樣再生氮氣中CO2及CH3OH含量,可有效監測分子篩吸附、再生效果。
冷箱開(kāi)車(chē)過(guò)程中,需重點(diǎn)監測置換氮氣中CO2及露點(diǎn)數據,一般來(lái)說(shuō),須在冷箱進(jìn)出五種物料通道選取合適排放點(diǎn)進(jìn)行取樣分析,當置換氣中氮氣純度≥99.5%,露點(diǎn)<-50℃時(shí),方可進(jìn)行冷箱氮氣冷卻積液工作。
冷箱緊急停車(chē)保冷保壓過(guò)程中,須特別注意未經(jīng)過(guò)分子篩吸附的原料氣反串至冷箱內,我司曾出現過(guò)一次未及時(shí)關(guān)閉界區手閥原料氣反串至冷箱內凍堵的事故,故緊急停車(chē)時(shí)需立即關(guān)閉兩股合成氣去管網(wǎng)手閥,避免調節閥、止逆閥失效氣體反串造成的凍堵事故。
3.2開(kāi)停車(chē)及正常運行速率控制
冷箱板翅式換熱器設計緊湊,隔板、翅片較普通換熱材料薄故傳熱效率極高,但存在易損及不易修復的特點(diǎn),故在開(kāi)停車(chē)及正常運行過(guò)程中更應注意速率的控制。開(kāi)停車(chē)過(guò)程中,應嚴格控制制冷、復熱速率,一般來(lái)說(shuō)溫升溫降速率不應超過(guò)15℃/h,同時(shí)應特別關(guān)注換熱器端面溫差,原則上不大于50℃,但一般控制在10℃左右。另外,加減負荷方面一般按照不高于20000Nm3/h的要求,雖然不利于能耗的控制,但對換熱器的保護益處較大。
另外,根據幾年的運行經(jīng)驗,原設計要求的原料氣溫度低聯(lián)鎖、原料氣流量低聯(lián)鎖、燃料氣溫度低聯(lián)鎖等在實(shí)際運用中達不到應有的保護效果,反而會(huì )引起不必要的聯(lián)鎖動(dòng)作風(fēng)險,我司通過(guò)運行情況及相關(guān)數據分析,將原料氣溫度低聯(lián)鎖由原來(lái)的-56℃改為0℃,原料氣流量聯(lián)鎖取消,燃料氣溫度低聯(lián)鎖由原來(lái)的5℃改為-5℃,在保證裝置安全可控的前提下也適應北方氣候的特點(diǎn)。
3.3冷箱冷量平衡
液氮洗冷箱利用氮氣節流制冷、板翅式換熱器回收冷量等方式進(jìn)行冷量的提供、平衡,故在正常操作中應注意控制各股物流的冷量平衡。冷箱內可視為絕熱操作過(guò)程,主要調整手段為控制各物流量:通過(guò)出E0432合成氣調節閥分配出E0433去低甲合成氣及出E0432去氨合成合成氣流量,控制板換端面溫差及出冷箱合成氣溫度,#大限度保證冷量回收利用;通過(guò)燃料氣放空閥調節閥控制燃料氣量,進(jìn)而影響進(jìn)入冷箱中壓氮氣量,保證進(jìn)出冷箱內冷量平衡;一般來(lái)說(shuō)冷箱設計富裕量在120~130%,故有少部分富裕冷量需通過(guò)氫氣分離罐底部導淋排出,建議有條件裝置可利用此部分冷量作為冷卻介質(zhì)使用,如寧夏石化液氮洗冷量回收改造效果就比較明顯。
3.4分子篩程控閥定期維護
我司分子篩程控閥采用國產(chǎn)軌道式球閥,2017年出現過(guò)閥門(mén)內漏現象后,加大了對分子篩系列閥門(mén)的管控力度:一是各購買(mǎi)一個(gè)備閥以備不時(shí)之需;二是將原空心球改造為實(shí)心球,延長(cháng)使用壽命;三是年度大修將程控閥下線(xiàn)檢查。通過(guò)上述三個(gè)方式,裝置再未出現過(guò)因閥門(mén)故障造成的停車(chē)減產(chǎn)事故。
4結語(yǔ)
我公司差壓變送器為瀘天化集團shou套液氮洗精制氨合成氣裝置,在運行過(guò)程中出現諸多異常工況,經(jīng)過(guò)各級生產(chǎn)技術(shù)管理人員對工藝原理和工藝流程深入研究認真總結,解決難題數個(gè),差壓變送器達到穩定運行,氨合成停車(chē)次數大幅降低,公司的經(jīng)濟效益得到根本保障。
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