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熱式氣體質(zhì)量流量計在高壓氣體標準裝置中的應用研究

熱式氣體質(zhì)量流量計在高壓氣體標準裝置中的應用研究

時(shí)間:2019-10-22 09:51:10
摘 要 熱式氣體質(zhì)量流量計以其高精度、寬量程、低壓損、長(cháng)壽命以及對介質(zhì)密度和壓力不敏感等優(yōu)點(diǎn),成為壓縮天然氣(CNG)加氣機檢定裝置的主標準器。依照校準規范,校準的流量區分為 R(1)和 R(2),對應的充裝壓力區間分別是 0 ~20MPa 和 10 ~20MPa。在實(shí)際校準過(guò)程中,存在流量區 R(1)和 R(2)的修正因子不一致。本文從氣體介質(zhì)流動(dòng)的熱力學(xué)特性角度展開(kāi)研究,提出傳感器的流體管存在溫度梯度,導致傳感器的溫度修正模型失效。實(shí)驗結果表明,溫度梯度與壓力差相關(guān),且成正比關(guān)系。
0 引言
流量是工業(yè)生產(chǎn)中非常重要的熱工參數,在用于貿易交接時(shí),其測量精度直接影響貿易公平。目前,天然氣作為重要的清潔能源,正以壓縮天然氣(CNG)或者液化天然氣(LNG)的方式廣泛地應用到城市交通中。但是,由于 CNG 或 LNG 在加注過(guò)程中存在流量和壓力的變化,致使傳統的流量測量?jì)x表在此狀態(tài)下不能獲得較好的測量精度。熱式氣體質(zhì)量流量計以其高精度、寬量程、低壓損、長(cháng)壽命以及對介質(zhì)密度和壓力不敏感等優(yōu)點(diǎn),從眾多流量測量?jì)x表中脫穎而出,被tuijian為 CNG 流量測量的shou選流量計。
1 修正因子的不一致
CNG 加氣機檢定裝置作為計量標準裝置,其精度指標要求非常嚴苛,按照 JJF 1583—2016《標準表法壓縮天然氣加氣機檢定裝置校準規范》的要求,CNG 加氣機檢定裝置采用質(zhì)量法氣體流量裝置,校準用介質(zhì)為壓縮空氣,分別測量流量區 R(1)和 R(2)的修正因子,合格的修正因子區間為﹣ 0. 998 ~0. 998。從熱式氣體質(zhì)量流量計的原理來(lái)講,在零點(diǎn)不發(fā)生漂移的前提下,R(1)和 R(2)的修正因子應當一致,但在實(shí)際檢定工作中卻并非如此。表 1 是CNG 加氣機檢定裝置的一次校準結果。從表 1 中我們看到,R(1)和 R(2)的誤差都為正誤差,且 R(1)的誤差大于 R(2)。僅從檢定數據來(lái)看,由于 R(1)超過(guò)要求,可以判定此臺檢定裝置不合格。但是,此臺檢定裝置在檢定過(guò)程中的零點(diǎn)并未發(fā)生漂移,這使得我們必須考慮是否存在未知的質(zhì)量流量計固有誤差,或者檢定方案及流程的不合理性。不能對此種誤差現象進(jìn)行合理解釋?zhuān)瑢⒂绊懳覀冋_地評價(jià) CNG 加氣機檢定裝置。
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2 研究方法
對于熱式氣體質(zhì)量流量計的誤差研究,目前主要集中在傳感器的力學(xué)結構和二次儀表的信號處理,這兩種研究方向在理論上不存在 R(1)和 R(2)修正因子不一致的可能。由于我們能夠明顯地觀(guān)察到高壓氣體流動(dòng)時(shí),傳感器兩端和連接管路產(chǎn)生的結露現象,表明整個(gè)加氣過(guò)程存在較大的溫度變化。因此,我們以熱式氣體質(zhì)量流量計的傳感器內流道為研究對象,通過(guò)分析氣體在傳感器內流動(dòng)時(shí)的熱力學(xué)特性,提出了一種上述現象的成因,并設計實(shí)驗進(jìn)行了驗證。
3 理論分析
CNG 加氣機檢定裝置由質(zhì)量流量計、流量計轉接頭、閥門(mén)、精密壓力計、加氣槍座、通訊控制、電源及附件組成。CNG 加氣機檢定裝置的質(zhì)量流量計傳感器是雙管并行結構,流量管內徑 7mm。傳感器兩端分別設有分流器和匯流器結構,用以將上游介質(zhì)均勻分配進(jìn)入兩根流量管,再匯流排出,分流器和匯流器的接口內徑為 15mm。流量計轉接頭內徑為 7mm。由此可見(jiàn),當介質(zhì)從上游管路經(jīng)轉接頭進(jìn)入流量計分流器或者從流量管進(jìn)入匯流器時(shí),存在流通截面的突變。由熱力學(xué)理論可知,當氣體在管道中流動(dòng)時(shí),由于局部阻力,如遇到縮口和調節閥門(mén)時(shí),其壓力會(huì )顯著(zhù)下降,這種現象叫做節流。工程上由于氣體經(jīng)過(guò)閥門(mén)等阻流元件時(shí),由于流速大、時(shí)間短,來(lái)不及與外界進(jìn)行熱交換,可近似地作為絕熱過(guò)程來(lái)處理,稱(chēng)為絕熱節流。理想氣體在絕熱節流前后的溫度是不變的。氣體在節流過(guò)程中的溫度變化叫做焦耳-湯姆遜效應(簡(jiǎn)稱(chēng)焦-湯效應)。造成這種現象的原因是因為實(shí)際氣體的焓值不僅是溫度的函數,也是壓力的函數。
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式中:μ 為焦耳-湯姆遜系數;H 為焓值;ΔT 為節流后的溫度變化;Δp 為節流后的壓力變化;T 為溫度;p 為壓力。大多數實(shí)際氣體在室溫下的節流過(guò)程中都有冷卻效應,即通過(guò)節流元件后溫度降低,這種溫度變化叫做正焦耳-湯姆遜效應?諝夂吞烊粴舛季哂姓。
質(zhì)量流量計在分流器和匯流器處存在兩次節流,將產(chǎn)生兩次溫度下降,繼而形成溫度梯度?紤]到分流器處的截面變化大于匯流器處,所以分流器的溫度下降大于匯流器。
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熱式氣體質(zhì)量流量計的組成如圖 1 所示,包括流量管、檢測器、驅動(dòng)器、熱電阻(PT100)、外殼和變送器等。熱式氣體質(zhì)量流量計的流量管是在諧振的狀態(tài)下工作。其諧振頻率與流量管的幾何尺寸、材料的楊氏模量(或剪切模量)有關(guān),而材料的線(xiàn)性膨脹系數和楊氏模量(或剪切模量)又與溫度有關(guān),因此,熱式氣體質(zhì)量流量計必須進(jìn)行溫度修正。通常采用的修正方法是:在流量管的上游入口處安裝溫度傳感器(PT100),實(shí)時(shí)采集溫度值,結合實(shí)驗測定的溫度系數(通常為負常數)實(shí)現對流量的修正。但是,這種修正的前提是整根流量管的溫度保持均勻一致。顯然,當流量管存在前述分析的溫度梯度時(shí),這種修正會(huì )造成錯誤。
4 實(shí)驗及結果分析
為驗證質(zhì)量流量計是否存在“節流效應”,我們設計了以下實(shí)驗方案:制作相同尺寸結構、相同材質(zhì)的質(zhì)量流量計傳感器,然后分別在流量管的入口、中段和出口處安裝溫度傳感器(PT100),再由溫記錄儀同步記錄一次加氣過(guò)程中三個(gè)位置的溫度值,#后計算溫度梯度。三個(gè)溫度傳感器依次從入口到出口標記為 1、2、3,如圖 2 所示。

20191022095300.jpgWDM壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
分別以壓差 20MPa、10MPa、5MPa 為測試點(diǎn),模擬實(shí)際檢定狀態(tài),其中 20MPa 對應于檢定時(shí)的 R(1)區,10MPa 和5MPa 對應于 R(2)區,相應的初始流量為 10kg/min、7kg/min 和 5kg/min。每次測試開(kāi)始前,先對流量管的溫度進(jìn)行均勻化,待 3 個(gè)溫度點(diǎn)的溫度值保持相對恒定以后,再開(kāi)始加氣操作。
如圖 3、圖 4、圖 5 所示,整個(gè)檢定過(guò)程可總體描述為:加氣初始階段,三個(gè)位置的溫度持續下降;隨后,三個(gè)點(diǎn)之間的溫度下降速率開(kāi)始產(chǎn)生差異,形成從流量管入口到出口的溫度梯度;加氣結束以后,三個(gè)點(diǎn)的溫度逐步回升,溫度梯度逐漸消失。進(jìn)一步分析,可以發(fā)現三個(gè)測試點(diǎn)的溫度梯度趨勢也有明顯區別。溫度梯度#大的是初始流量為 10kg/min,加氣過(guò)程持續了 165s,流量管的入口20191022095315.jpg和出口處的溫差達到 2℃;溫度梯度#小的初始流量為 5kg/min,加 氣 過(guò) 程 持 續 了 60s,溫 差 僅 為1. 1℃。這表明,在不同初始流量下,流量管的溫度梯度和壓差相關(guān),且成正比關(guān)系。
#后,我們發(fā)現,三個(gè)測試點(diǎn)的溫度梯度并不會(huì )隨著(zhù)溫度下降而持續增大,而是在較短的時(shí)間內形成溫度梯度,并保持相對恒定的溫差,這表明溫度梯度形成與加氣時(shí)長(cháng)無(wú)關(guān)。
5 結束語(yǔ)
通過(guò)實(shí)驗測試,我們驗證了理論推測,并得到如下結論:
1)質(zhì)量流量計在應用于高壓氣體測量時(shí),傳感器中的流量管會(huì )因“節流效應”而形成溫度梯度,從而導致錯誤的溫度修正,造成 CNG 加氣機檢定裝置R(1)和 R(2)的修正因子不一致;
2)對于同一型號的質(zhì)量流量計,溫度梯度可視為固有誤差因素,與生產(chǎn)批次無(wú)關(guān);
3)由于溫度梯度與壓差相關(guān),因而 R(1)區由溫度梯度所致的誤差大于 R(2)區。
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