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壓力變送器

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注水井自動(dòng)監控系統中壓力變送器在數字化油田生產(chǎn)中的技術(shù)應用

作時(shí)間:2019-08-13  來(lái)源:  作者:
   
摘要:為進(jìn)一步開(kāi)發(fā)應用油氣生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)系統(A11),提升注水井日常管理的科學(xué)性和有效性,大慶油田某采油廠(chǎng)研發(fā)了注水井自動(dòng)監控系統。該系統采用在井口加裝流量自控儀和在干線(xiàn)兩端分別加裝兩個(gè)壓力變送器的改造方案,利用A11現有油井RTU,使加裝儀表能與工區中控室的工控機進(jìn)行實(shí)時(shí)通信,實(shí)現了注水井水量自動(dòng)計量及遠程調節、油壓泵壓遠傳及異常報警、生產(chǎn)報表自動(dòng)生成等功能?墒箚尉畬(shí)現實(shí)時(shí)精準注入,提高了注水效果和計量精度。
 
0引言
為加快業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數字化、信息化建設,全面提升企業(yè)的整體管理水平,中國石油天然氣集團有限公司在《中國石油“十二五信息技術(shù)總體規劃”》中提出了建設油氣生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)系統(A11)項目,并立項開(kāi)展試點(diǎn)和推廣工作。大慶油田某采油廠(chǎng)作為A11示范工程試點(diǎn)單位之一,在2016年底實(shí)現了系統的整體上線(xiàn)運行。隨著(zhù)系統逐步深入推廣使用,已經(jīng)實(shí)現了對油井、計量間、聯(lián)合站生產(chǎn)數據的自動(dòng)采集、遠程獲取和生產(chǎn)預警等各項功能,提高了生產(chǎn)集輸過(guò)程中日常管理的科學(xué)性、及時(shí)性和有效性。但是,作為生產(chǎn)管理重要組成部分的注水井管理并沒(méi)有納入項目建設之中。在以往的注水井管理模式中,采油工需要每天巡檢兩次,人工調控水量,不僅耗時(shí)費力,還存在調控誤差,而且在兩次巡檢之間,如果壓力水量發(fā)生變化,甚至會(huì )發(fā)生注水表“卡表”的現象,不能及時(shí)發(fā)現并調控。所以,為實(shí)現生產(chǎn)數據及時(shí)、準確、全面采集,為建設數字化油田打下堅實(shí)基礎,技術(shù)人員以問(wèn)題為導向,研發(fā)了一套注水井自動(dòng)監控系統。該系統依托A11現有遠程終端單元(RTU)、通信網(wǎng)絡(luò )、工控機,對注水井配水間工藝流程和A11組態(tài)系統進(jìn)行了功能性改造。同時(shí),結合注水井日常管理模式,編制了預警分析軟件。建立起一套可實(shí)現注水井水量積算及遠程調節、油壓泵壓遠傳及異常壓力報警、生產(chǎn)報表自動(dòng)生成的注水井自動(dòng)監控系統。
 
1系統簡(jiǎn)介
如圖1所示,A11油氣生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)系統建設可分為數據采集與控制層、數據傳輸層、生產(chǎn)監控與管理層共三層模型架構。
油氣生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)系統模型圖 配水間改造前后示意圖
注水井自動(dòng)監控系統依托A11系統的三層模型架構,著(zhù)重對數據采集與控制層和生產(chǎn)監控與管理層進(jìn)行功能性改造,利用數據傳輸層支持遠程數據發(fā)送,實(shí)現了注水井自動(dòng)配水和遠程監控管理的總體目標[1]。
在數據采集與控制層,該系統選擇了在注水井井口加裝帶有電動(dòng)執行機構的流量控制器,以及在干線(xiàn)來(lái)水口和去井口兩端加裝壓力變送器的工藝改造方案,實(shí)現了日注水量、瞬時(shí)水量、壓力的自動(dòng)計量和瞬時(shí)水量調節的功能。同時(shí),各加裝儀表通過(guò)485通信電纜與A11現有油井RTU相連,使RTU能讓采集和控制命令進(jìn)行上傳下達,將注水井自動(dòng)配注體系嵌入進(jìn)數據采集與控制層之中。
在數據傳輸層,RTU利用心跳機制通過(guò)已經(jīng)組網(wǎng)的MICWILL通信網(wǎng)絡(luò ),將數據發(fā)送至采油工區中控室的工控機上,并接收工控機下發(fā)的控制指令,實(shí)現整套系統的無(wú)線(xiàn)遠程控制功能。
在生產(chǎn)監控與管理層,工控機先將RTU上傳的數據存儲在實(shí)時(shí)數據庫,并通過(guò)工控機上配置的組態(tài)系統實(shí)現監測、展示、控制與分析等功能;并將數據傳遞至油氣水井生產(chǎn)數據管理系統(A2)和采油與地面工程運行管理系統(A5)的關(guān)系數據庫,實(shí)現自動(dòng)生成報表的功能[2]。
 
2系統組成
注水井自動(dòng)監控系統的組成對應上文提到的三層模型架構,也分現場(chǎng)井口裝置部分、RTU部分、組態(tài)和預警系統部分。
2.1現場(chǎng)井口裝置部分
現場(chǎng)井口裝置部分通過(guò)在井口加裝流量控制器,在干線(xiàn)來(lái)水口和去井口兩端分別加裝兩個(gè)高壓壓力變送器,達到采集累計流量、瞬時(shí)流量、泵壓、油壓等各項生產(chǎn)參數的目的。改造前后示意圖如圖2所示。
2.1.1流量控制器
針對注水井現場(chǎng)自動(dòng)計量、自動(dòng)配水的目標,所選的流量控制器必須配備電動(dòng)執行機構用來(lái)根據設定值自行調節水量。方案選取的流量控制器———GLZ型電磁自控儀分為電動(dòng)執行機構和電磁流量計兩部分。其中電動(dòng)執行機構由220V電源供電,向電磁流量計輸出24V電壓,接受反饋回的流量模擬信號,并將水量數據通過(guò)RS485通信電纜向RTU發(fā)送。兩部分由法蘭連接,電磁流量計可單好拆下,方便校驗。
同時(shí)考慮到可能存在的通信故障、臨時(shí)斷電、水質(zhì)差造成測量管徑結構、卡住等實(shí)際生產(chǎn)情況。對流量控制器進(jìn)行了定制改裝。改裝后的控制器可在通信故障時(shí),存儲保存上一通信節點(diǎn)的設定值,從而進(jìn)行水量調節。電磁流量計部分加裝蓄電池,可在停電時(shí)保存累計流量,具備“通信故障時(shí)不影響正常恒量配水、停電不影響正常計量”的優(yōu)點(diǎn)。測量管通過(guò)電磁感應原理進(jìn)行測量,管內無(wú)活動(dòng)及阻流部件,不堵塞、壓損小,減少了卡表情況的出現。
當流量控制器通過(guò)就地人工設置或遠程設置某一個(gè)流量值后。執行機構會(huì )根據設定的流量自動(dòng)通過(guò)電機的旋轉調節閥門(mén)的開(kāi)啟度(PID控制),周期性地將所測量到的瞬時(shí)流量值與該設定流量值相比較。當前瞬時(shí)流量大于設定值并超出規定范圍時(shí),流量控制器會(huì )發(fā)出指令,啟動(dòng)電機將流量閥關(guān);當前瞬時(shí)流量小于設定值并超出規定范圍,流量控制器會(huì )發(fā)出開(kāi)大流量閥的指令,直至瞬時(shí)流量接近或等于設定數值為止,如圖3所示。流量的比較和流量閥的調整周期為5s。為了避免流量頻繁波動(dòng),不進(jìn)行流量調整的死區范圍為0.1deg/h。從而自動(dòng)調整高壓注水流量,達到自動(dòng)控制的目的。
執行機構是經(jīng)過(guò)減速裝置的電機驅動(dòng)裝置,包括電機和閥門(mén)組件(蝸桿減速-閥芯閥套和密封件)。它具有電子位置顯示、閥門(mén)位置指示、電子限位、機械限位、手動(dòng)調節功能。在手動(dòng)狀態(tài)調節閥門(mén)時(shí),由于減速裝置和閥門(mén)壓力自平衡系統的作用,手輪很輕,易于準確調節,省時(shí)省力。
 配水間改造前后示意圖
2.1.2壓力變送器
在注水井自動(dòng)監控系統中,兩塊壓力變送器安裝在干線(xiàn)來(lái)水口和去井口兩端,負責采集泵壓和油壓數據,數據傳輸與流量控制器共同采用RS485通信模式,利用總線(xiàn)分配器將流量控制器和兩塊壓力變送器的通信電纜合為一組進(jìn)行敷設,節約材料成本和屏蔽難度。同時(shí)配備了LCD顯示和就地菜單操作的功能,滿(mǎn)足操作人員現場(chǎng)觀(guān)察壓力變化的需要。儀表自身的電源、通信與被測介質(zhì)全部隔離,具有計量準確、可靠性高的優(yōu)點(diǎn)。
2.2RTU部分
注水井自動(dòng)監控系統選擇改造的YCK-4井場(chǎng)RTU(以下簡(jiǎn)稱(chēng)RTU)是大慶油田某采油廠(chǎng)井場(chǎng)控制系統的核心,主要實(shí)現對整個(gè)系統的控制和管理,把各測試單元采集到的數據傳輸到上位機,并根據上位機要求對各個(gè)測控單元發(fā)送控制命令,通過(guò)有線(xiàn)通信電纜和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )采集油井井場(chǎng)測試設備的數據,實(shí)現單井數據采集和控制管理的功能。RTU具有32位100MHz的CPU處理系統,豐富的通信和信號采集接口,滿(mǎn)足油田野外(-40~+85)℃工作環(huán)境,具有低功耗、多用途、可靠性強等優(yōu)點(diǎn)[3]。
基于RTU可用功能和采集方式,注水井自動(dòng)監控系統與井口儀表基于RS485有線(xiàn)通信電纜和MODBUS通信協(xié)議進(jìn)行通信,將RTU固件進(jìn)行升級,新增寄存器區域用來(lái)存貯注水井數據的辦法。通信電纜的接線(xiàn)則采用跟井口儀表供電的動(dòng)力電纜同溝敷設,與之前用RS485有線(xiàn)通信電纜串聯(lián)接入的方案。這樣沒(méi)有額外增加工程量,節省了投資。方案示意圖如圖4所示。
2.3組態(tài)和預警系統部分
由于大慶油田A11建設采用IPV6無(wú)狀態(tài)獲取機制,設備上線(xiàn)必須依賴(lài)油井心跳機制建立上位機的組態(tài)系統與油井IP的映射關(guān)系,RTU再通過(guò)MICWILL無(wú)線(xiàn)通信將心跳數據包發(fā)送至工控機。正如前文所述,注水井自動(dòng)監控系統依托A11現有油井RTU,所以注水井數據也必須依賴(lài)油井心跳機制建立IP映射關(guān)系[4]。
所以對依托現有油井RTU的注水井系統來(lái)說(shuō),就是將注水井井號與地衣口油井的ID綁定,當該油井登錄后,就可以通過(guò)該油井的IP訪(fǎng)蝧hou⑺蕁H繅院蟪魷侄緣ズ夢(mèng)⑺擄滄埃遙裕盞那榭觶徒⒁豢誑沼途,将注水井与空油井ID绑定。油井垫@己,就可裔jü糜途模桑蟹夢(mèng)shou⑺藎扌敫謀渥樘絳蠔褪菘飩峁,藩勯犻态系统新杂z桑轄詰恪?/div>
具體綁定心跳系統的做法為:shou先需要將RTU的設備MAC地址,通信方式、工控機的IP地址、端口號在工控機的組態(tài)系統上注冊。然后將注水井井號和油井井號用設備MAC地址加以綁定,設置工控機讀。遥裕沾尜A注水井數據的寄存器地址。#后添加需要展示的注水井井口壓力、流量數據、報警信息等項目和遠程設置瞬時(shí)水量的指令窗口[5]。
同時(shí),在組態(tài)系統展示的基礎上,利用工控機實(shí)時(shí)數據庫推送至數據中心關(guān)系數據庫的大數據,我們對各生產(chǎn)數據進(jìn)行了深度開(kāi)發(fā)。新建的注水井實(shí)時(shí)監測系統,含有詳細的報表統計、圖形分析和數據導出功能,便于進(jìn)行日報統計、工況分析和異常報警,滿(mǎn)足各級管理、技術(shù)人員對生產(chǎn)數據的需求,提高了管理和分析水平。
 
3系統應用及效果
2017年9—12月,注水井自動(dòng)監控系統在大慶油田某采油廠(chǎng)油礦采油工區所轄的80口注水井進(jìn)行了試運行。其應用效果良好,受到了各單位的認可。該系統主要的應用效果如下:
(1)實(shí)現了注水井水量積算及遠程調節、油壓泵壓遠傳及異常壓力報警、生產(chǎn)報表自動(dòng)生成等功能,極大地方便了油田生產(chǎn)管理,提高了管理精度。
(2)跟蹤月度注水完成率平均為3.94%,遠小于要求,在提高注入和計量精度的同時(shí),降低了注水能耗損失,節能效果明顯。
(3)員工在中控室的工控機上就可以遠程實(shí)現資料的錄取和水量的調節,在大幅降低勞動(dòng)強度的同時(shí),減少了高壓操作的安全隱患。
流量控制器工作原理圖
(4)預警系統對高壓及時(shí)報警減少了對地層和套管的損害,對低壓報警減少了管線(xiàn)穿孔造成的安全環(huán)保問(wèn)題。管理人員可以根據報警情況及時(shí)采取相應措施,提高生產(chǎn)效率。
(5)生產(chǎn)曲線(xiàn)自動(dòng)繪制以及工況診斷分析等智能分析系統運行,能有效幫助基層人員提高分析水平。
 
4結語(yǔ)
注水井自動(dòng)監控系統在大慶油田某采油廠(chǎng)油礦試點(diǎn)的成功運行,證明了該系統實(shí)現了注水井水量積算及遠程水量設定調節、油壓泵壓力遠傳及異常壓力報警、生產(chǎn)報表自動(dòng)生成等功能,改寫(xiě)了員工必須野外抄表、調節水量的歷史,也使管理人員、技術(shù)人員在電腦上可實(shí)時(shí)監控、分析生產(chǎn)情況。在減輕員工勞動(dòng)強度的同時(shí),實(shí)現了精準注入。并且改造過(guò)程依托A11系統現有RTU設備,可節約改造投資費用,降低施工成本,對已開(kāi)發(fā)建設和預計開(kāi)發(fā)建設A11系統工程的采油工區來(lái)說(shuō),具有推廣、應用價(jià)值。
當然,在系統運行過(guò)程中還發(fā)現一些不足,需要進(jìn)一步完善:
(1)大慶油田地處東北,冬季#低溫度可達-30℃~-40℃。高壓壓力變送器的引壓管中含油污水容易發(fā)生凍堵現象。解決辦法是在引壓管處加裝發(fā)熱裝置或用凝固點(diǎn)在-50℃的硅油作隔離介質(zhì),保證了冬季室外工作的需要。
(2)沒(méi)有在井口加裝測量注水井套壓的高壓壓力變送器,對工況分析造成一定的限制,將在后續工作中加以改進(jìn)。
注明,三暢儀表文章均為原創(chuàng ),轉載請標明本文地址

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