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差壓變送器
電容式液位計、投入式液位計、 微差壓變送器、 音叉開(kāi)關(guān)、 雙法蘭液位計; 擴散硅壓力變送器;遠傳法蘭變送器; 智能變送器;單法蘭液位計; 磁致伸縮液位計;料位開(kāi)關(guān);

詳析變送器在煉鐵廠(chǎng)安裝使用中遇到的問(wèn)題以及解決方法

作時(shí)間:2014-07-10 09:29:42  來(lái)源:  作者:
   

 【引言】隨著(zhù)工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展,在廣泛的儀表海洋中,變送器的應用實(shí)屬#廣泛的。但與此同時(shí)遇到的問(wèn)題也是層出不窮,屢見(jiàn)不鮮。在變送器的安裝、使用、維護過(guò)程當中由于不同的工藝現場(chǎng)用戶(hù)也遇到了不同類(lèi)型的故障,如果這些故障沒(méi)有及時(shí)處理,會(huì )不同程度地影響工藝生產(chǎn),嚴重的會(huì )造成一定的經(jīng)濟損失,甚至觸發(fā)嚴重的人身安全問(wèn)題,所以正確的安裝、使用維護變送器是現場(chǎng)儀表維護人員必須要掌握的一門(mén)技術(shù)。TVi壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
【摘要】由于三暢變送器應用范圍廣泛,在不同類(lèi)型的工藝現場(chǎng)由于操作使用不當產(chǎn)生的故障類(lèi)型不同且復雜,本文僅詳析討論變送器在煉鐵廠(chǎng)安裝使用中遇到的問(wèn)題以及解決方法。
 
   我們的客戶(hù)杭州鋼鐵集團旗下的煉鐵廠(chǎng)目前主要有兩種類(lèi)型的變送器,一種類(lèi)型是國產(chǎn)SC3851智能電容式變送器,還有一個(gè)類(lèi)型是進(jìn)口羅斯蒙特3051的智能電容式變送器。壓力變送器參加聯(lián)鎖的壓力測量信號有潤滑油壓力,動(dòng)力油壓力、風(fēng)機排氣壓力等等.差壓變送器與節流裝置配合用于測量液體、氣體或蒸汽的流量,還可以測量容器中的液位。電容式變送器的工作原理:被測介質(zhì)的兩種壓力通人高、低壓力室,作用在6元件(即敏感元件)的兩側隔離膜片上。通過(guò)隔離片和元件內的填充液傳送到測量膜片兩側,電容式壓力變送器是由測量膜片與兩側絕緣片上的電極備組成一個(gè)電容器。當兩側壓力不一致時(shí),致使測量膜片產(chǎn)生位移,其位移量和壓力差成正比,故兩側電容量就不等,通過(guò)振蕩和解調環(huán)節,轉換成與壓力成正比的信號.
    在我廠(chǎng)的實(shí)際應用過(guò)程中,有關(guān)壓力、差壓變送器反映出工藝參數不正確的現象很多:有導壓管堵塞的問(wèn)題,有節流裝置 冷凝罐、導眶管安裝不規范的問(wèn)題,有電磁干擾的問(wèn)題、還有維護問(wèn)題等等。因我廠(chǎng)的許多流量、液位、壓力都參與了自動(dòng)控制,有一些壓力、差壓還參與了停機控制,若測量精度不高,不僅影響了自動(dòng)控制的準確性。還會(huì )影響生產(chǎn)的穩定性。這都對我們的儀表計量準確性和穩定性提出了更高的要求。
    下面就我廠(chǎng)變送器在使用中遇到的一些主要問(wèn)題及原因分析:
 
1、安裝問(wèn)題
    在蒸汽流量測量中,蒸汽主要涉及兩種,一種為外供蒸汽,一種為鍋爐的過(guò)熱蒸汽 外供蒸汽是經(jīng)過(guò)減溫減壓后的蒸汽,溫度不高,且摻有大量水分,且需時(shí)用時(shí)不用,時(shí)刻根據用戶(hù)的要求改變蒸汽流量。在實(shí)際的流量測螢過(guò)程中有時(shí)流量偏大有時(shí)流量偏小,非常不穩定,經(jīng)常需要進(jìn)行排污,每次排污后變送器的測量又準確了,但蒸汽管道的排污次數多了,又容易導致導壓管上各個(gè)接點(diǎn)漏汽。在測量過(guò)熱蒸汽的使用中,發(fā)現#大的問(wèn)題就是有時(shí)停機,重新開(kāi)機后流量就會(huì )發(fā)生偏差,導致失準,且有時(shí)停下來(lái)后仍有少許流量昆示。—般變送器安裝位置低于測量管道。但在實(shí)際的安裝中,外供蒸汽流量的凝結罐與三暢儀表變送器都高于測量管道,且從節流裝置接出來(lái)的向下敷設至少l米的導壓管路也太短 鍋爐的過(guò)熱蒸汽流量也存在著(zhù)凝結罐與測量管道的高度不一致問(wèn)題,導致凝結水的高度不平衡,引起了靜壓差。
 
2、導壓管堵塞問(wèn)題
變送器鏈接導壓管與壓力開(kāi)關(guān)的圖
 
    在壓力測量中,有時(shí)指示的壓力不隨工況而變化。打開(kāi)排污閥后只有少量的污水后就沒(méi)水流出,這是由于水質(zhì)或壓縮空氣中會(huì )帶有少量的浮塵,隨著(zhù)水流而進(jìn)入導壓管沉淀。日積月累的運行,導壓管的管壁會(huì )腐蝕積垢,出現堵塞現象。
 
3、變送器設備本身故障問(wèn)題
   在潤滑油壓力的測量中,由于潤滑油壓力信號參與停機聯(lián)鎖控制。潤滑油壓力變送器測量所得的信號傳輸給計算機, 方面進(jìn)行顯示,另一方面此信號還通過(guò)程序比較,當壓力低于0.06MPa時(shí),發(fā)出缺油停機信號停機。1#機曾發(fā)生潤滑油壓力突然降低引發(fā)跳機事故,損失巨大。從潤滑油壓力信號趨勢圖上看到壓力是瞬時(shí)直線(xiàn)下降而導致跳機的,檢查變送器后發(fā)現變送器的內部模塊損壞。雖然我們每年都對變送器進(jìn)行定期的校驗,檢定合格后用于生產(chǎn)。由于變送器經(jīng)過(guò)幾年的運行后,其精度,靈敏度、穩定性等性能指標都會(huì )逐漸降低,內部的膜片、集成塊也會(huì )損壞發(fā)生故障。(相關(guān)產(chǎn)品tuijian:擴散硅壓力變送器
 
4、存在千擾問(wèn)題
    在空壓機排氣壓力的測量中,排氣壓力信號的波動(dòng)較大。校驗三暢儀表變送器后符合精度要求,排除變送器本身的故障;檢查導壓管及接頭也沒(méi)有破損、漏氣,信號電纜的連接處接觸良好。但電纜的走向是通過(guò)高配室旁邊的電纜橋架引人控制室的。周圈存在著(zhù)大量的電磁干擾。
   
三、解決問(wèn)愿的主要方法
(1)對蒸汽流量不準問(wèn)題,經(jīng)過(guò)認真觀(guān)察,主要是由于設計安裝上存在一些問(wèn)題。三暢儀表差壓變送器往低處重新安裝,凝結罐的位置移至與測量管道大致平行;過(guò)熱蒸汽流量的凝結罐也一樣移至與測量管道基本平行處。每次投運前,進(jìn)行管道排污。排污時(shí)很容易讓冷凝液流失,此時(shí)不能馬上打開(kāi)變送器前的二次閥,以防高溫蒸汽沖入膜片,損壞變送器。等半小時(shí)后建立冷凝液才可開(kāi)啟二次閥投
入使用。
(2)對冷卻水壓力變送器,定期進(jìn)行管道排污。使用年限較長(cháng)的引壓管因氧化結垢嚴重無(wú)法疏通的進(jìn)行更換。
(3)對不規范的導壓管進(jìn)行了改造,選用了直徑為12mm~不銹鋼管,重新敷設并保證不小于1:10的傾斜度,使積水和雜物能順利排出。
(4)針對潤滑油壓力信號參與聯(lián)鎖控制,符合現場(chǎng)工況的準確測量信號對機組的安全生產(chǎn)非常重要。提出:
(a) 對變送器進(jìn)行定期更新,并使用可靠性更好的進(jìn)1:3變送器,把換下的變送器作為備件
(b)為了使聯(lián)鎖更加可靠,并在潤滑油管上加裝三只壓力開(kāi)關(guān)。做成三取二,進(jìn)行停機聯(lián)鎖。如(圖1): 
(5)時(shí)排氣壓力信號的電磁干擾,重新敷設帶屏蔽的控制電纜,避開(kāi)動(dòng)力電纜。對參與聯(lián)鎖控制的變送器測量信號,為確保其所測信號符合實(shí)際工瀑,分別在原來(lái)測點(diǎn)處增加一只變送器進(jìn)行測量,并把信號一同送入PLC進(jìn)行二取一控制。
 
四.鼙改后的效粟
    蒸汽流量自從整改后,因管路引起的靜壓差大大降低,穩定性和準確性也得到了保證 更換管道后又進(jìn)行定期排污 管路的堵塞問(wèn)題也得到了緩解。汽機潤滑油處增加了三取二的壓力開(kāi)關(guān)信號后,防止了三暢儀表變送器故障產(chǎn)生誤信號影響生產(chǎn),提高了設備運行的安全性和穩定性。更換電纜、加裝變送器后信號有了比較,更能真實(shí)地反映出實(shí)際工況。更換下來(lái)的變送器廢物利用后節省了生產(chǎn)成本。同時(shí)也提高了生產(chǎn)的穩定性。
 
五。結論
   對于變送器來(lái)說(shuō)本身出問(wèn)題很少,大部分是外部因素造成的,變送器種類(lèi)繁多,在選型上有許多注意事項,在實(shí)兩;安裝使用中,應依據不同的環(huán)境進(jìn)行選型。嚴格按變送器的安裝要求正確選擇取壓點(diǎn)、導壓管的長(cháng)度、內徑、傾斜度等,正確維護,這樣才能保障三暢儀表變送器的澍蠹精que度。特別是參與自動(dòng)控制、聯(lián)鎖控制
的測點(diǎn),更應重點(diǎn)關(guān)注。

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