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分析差壓變送器在再生系統運行不暢原因分析與對策
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分析差壓變送器在再生系統運行不暢原因分析與對策

時(shí)間:2020-01-02 08:48:55

    摘 要:對220萬(wàn)t·a -1 連續重整裝置催化劑再生系統多次發(fā)生的催化劑循環(huán)不暢問(wèn)題進(jìn)行深入分析,并結合裝置實(shí)際情況,提出了針對不同原因引起的催化劑循環(huán)不暢的處理方法。采取優(yōu)化除塵操作、調整再生循環(huán)系統相關(guān)控制參數等手段,可減少催化劑粉塵對再生系統的影響。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    1 裝置簡(jiǎn)介8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    中石油某煉廠(chǎng) 220 萬(wàn) t·a -1 連續催化重整裝置采用美國 UOP 公司轉lijishu,以上游輕烴回收裝置提供的精制石腦油為原料生產(chǎn)高辛烷值汽油組分,同時(shí)副產(chǎn)含氫氣體、C5 組分(液化氣)等產(chǎn)品。重整反應部分采用 UOP 超低壓連續重整工藝,反應器 2+2 布置。催化劑再生部分采用 UOP 第三代催化劑再生工藝“CycleMax”, 其中分離料斗氯吸附區采用了 UOP #新的 ChlorsorbTM 氯吸收技術(shù)。UOP第三代“CycleMax”再生工藝克服了以往設備材料要求高、工藝流程復雜、需要專(zhuān)門(mén)的高純氫還原、催化劑提升系統設備多、催化劑磨損大等缺點(diǎn),催化劑再生及反應性能的表現良好[1] 。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    2 催化劑循環(huán)不暢的現象與處理8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    催化劑循環(huán)是再生系統的核心技術(shù)。經(jīng)過(guò)反應后的重整催化劑在重力作用下,從四反底部流動(dòng)至待生劑提升閥組,利用氮氣,通過(guò)提升管提升至分離料斗。在分離料斗中除去粉塵及破損催化劑顆粒后,靠重力依次經(jīng)過(guò)催化劑再生器、氮封罐,再經(jīng)閉鎖料斗底部再生劑提升器,用重整氫氣提升至地衣反應器頂部還原段。在還原段將氧化態(tài)的催化劑用重整氫氣還原至還原態(tài)后,再依靠重力,下流至地衣反應器進(jìn)行催化重整反應。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

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    該裝置于 2019 年 6 月 8 日開(kāi)始,頻繁出現催化劑再生系統循環(huán)不暢、第四反應器底部下料困難、待生劑差壓控制器 PDIC2048 無(wú)法正常建立等情況,甚至導致再生系統停工,F場(chǎng)敲擊四反底部下料管,聲音呈清脆狀態(tài),表明催化劑未能從四反底部流出,下料管呈空腔狀態(tài)。初步分析為系統內粉塵淘析不徹底,導致四反底部堵塞嚴重,下料不暢。為此,采取了以下措施,疏通四反底部的下料管線(xiàn),并加大粉塵的淘析力度 , 減少下料不暢現象發(fā)生。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    1)間歇性提高、降低四反底部的反吹氮氣量,對四反底部形成脈沖反吹效果;同時(shí)現場(chǎng)手動(dòng)反復開(kāi)關(guān) V 型隔離閥,敲擊震動(dòng)下料管線(xiàn)進(jìn)行疏通。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    2)將 除 塵 風(fēng) 總 量 由 7300Nm 3 ·h -1 提 高 至7400~7600 Nm 3 ·h -1 ,加強粉塵淘析力度,保證催化劑粉塵顆粒度在 30% 以上。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    3) 將四反底部待生的提升二次氣與置換氣的差壓 PDIC2025,由 15 kPa 提高至 20kPa,增強二次氣對四反底部的反吹效果,降低四反底部催化劑堵塞的概率。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    4) 將二反、四反底部的吹掃置換氣溫度,由175℃提升至 180℃ , 提高吹掃置換效果,防止烴類(lèi)在催化劑表面凝結造成催化劑結塊,堵塞下料管。采取以上措施后,催化劑循環(huán)不暢的現象有較大改善,但未能徹底解決,有時(shí)仍會(huì )出現四反底部下料管線(xiàn)存有催化劑,加大待生劑提升氣量仍無(wú)法建立正常的提升差壓等情況。對催化劑再生系統DCS 畫(huà)面的相關(guān)參數趨勢圖進(jìn)行全面排查,發(fā)現待生劑提升管差壓 PDIC2048 無(wú)法建立正常差壓時(shí),伴隨有除塵風(fēng)機出口流量 FIC2024 的躍升,分離料斗 D203 緩沖區與吸附區差壓 PDI2018 的數值也有明顯增加的現象。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

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    在現場(chǎng)核對待生劑提升管的差壓變送器PDIC2048 的低壓端取壓點(diǎn)位置,引壓管處于除塵風(fēng)機出口管線(xiàn)進(jìn)分離料斗前位置。從歷史趨勢來(lái)看,若除塵風(fēng)機出口風(fēng)量突增,分離料斗差壓PDI2018超過(guò)100 kPa,極易造成四反底部提升不暢,PDIC2048 差壓無(wú)法建立。由此推測,造成催化循環(huán)中斷的間接原因,是除塵風(fēng)機出口流量 FIC2024突增,造成分離料斗壓力即待生劑提升管線(xiàn)差壓PDIC2048 的低壓端壓力過(guò)高,待生劑提升管線(xiàn)的壓降不足,使得催化劑提升失去“動(dòng)力”。后期經(jīng)過(guò)多次驗證,當發(fā)生催化劑循環(huán)不暢時(shí),手動(dòng)將除塵風(fēng)機出口流量控制閥 FV2024 的閥位降低,直接降低除塵風(fēng)機出口總流量,從而間接降低分離料斗的壓力,能有效解決提升管差壓無(wú)法建立的問(wèn)題。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    3 除塵風(fēng)機出口流量突增的原因分析與處理8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    催化劑吹塵系統吹塵的流程為:從分離料斗抽出的工藝氣體(氮氣)進(jìn)入粉塵收集器 S204,由外向內經(jīng)過(guò)圓形的濾芯表面(共計 8 組),然后由濾芯中部流出罐體頂部出口。在工藝氣體中攜帶的固體粉塵顆粒,會(huì )在粉塵收集器表面形成一層濾餅并造成壓降[2] 。在設定的差壓或者時(shí)間控制下,依次啟動(dòng) 8 路反吹電磁閥,將非永久性濾餅吹落。濾棒的反吹采用脈沖式反吹方法,消耗極少的再生專(zhuān)用氮氣即可實(shí)現反吹的目的[3] 。每個(gè)脈沖反吹的持續時(shí)間設定為 1s,反吹下來(lái)的催化劑粉塵沉積在罐體底部,定期8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    排出回收。經(jīng)過(guò)粉塵收集器過(guò)濾后的潔凈氣體由粉塵收集器 S204 上部排出,分別進(jìn)入提升風(fēng)機和除塵風(fēng)機。其中除塵風(fēng)機出口的一股氣體作為淘析氣返回分離料斗頂部,用于淘析待生催化劑中的粉塵。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    調取除塵風(fēng)機的出口流量與再生專(zhuān)用氮氣的歷史趨勢圖可知,過(guò)量的再生專(zhuān)用氮氣進(jìn)入除塵系統,導致再生專(zhuān)用氮氣界區的壓力 PI9046 快速降低,同時(shí)引起除塵風(fēng)機出口流量突增,造成分離料斗壓力增高。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

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    排查粉塵收集器 8 路反吹電磁閥的動(dòng)作情況,發(fā)現第 5、7 路電磁閥脈沖的反吹開(kāi)啟時(shí)間過(guò)長(cháng),達到 3s。更換異常閥門(mén)后,除塵風(fēng)機的出口流量(FIC2024)及再生專(zhuān)用氮界區的壓力(PI9046)未再出現大幅波動(dòng)現象,再生系統未再發(fā)生催化劑循環(huán)中斷、四反底部下料不暢的情況。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    4 結論8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    當再生系統出現催化劑循環(huán)不暢的現象時(shí),要全面考慮各方面因素,判斷其根本原因并采取相應的應對措施。日常生產(chǎn)中,要保證足夠的除塵風(fēng)量,定期送檢分析催化劑粉塵,保證顆粒度不低于30%,以防止系統內粉塵累計造成管線(xiàn)設備堵塞。除塵系統的正常運行是保證催化劑循環(huán)順暢的關(guān)鍵。要定期檢查粉塵收集器的運行情況,避免因反吹閥門(mén)開(kāi)啟過(guò)大,造成分離料斗壓力過(guò)高引起的催化劑循環(huán)中斷。另外,分離料斗壓力過(guò)高會(huì )造成催化劑流態(tài)化,加劇催化劑磨損,不利于裝置長(cháng)周期運行。8pf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

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