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正確分析出壓力變送器的故障所在快速處理
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正確分析出壓力變送器的故障所在快速處理

時(shí)間:2019-11-26 08:42:09

    摘 要:對某電廠(chǎng)機組運行過(guò)程中發(fā)生的一起燃機壓力變送器故障導致機組快速降負荷事件進(jìn)行原因分析,有針對性地采取有效的 優(yōu)化控制措施。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    引言QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組以其啟動(dòng)快、調峰能力強的特點(diǎn)在電力系統中的應用日益廣泛。某電廠(chǎng)采用的是美國 GE公司生產(chǎn)的 MS109FA 燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,發(fā)電機測控 屏配備兩套壓力變送器,一套是美國 EIG 公司生產(chǎn)的 Nexus1252 高性能智能電能質(zhì)量分析儀,將發(fā)電機相關(guān)電氣數據采集處理后,通過(guò) I/O 模塊產(chǎn)生 4~20 mA 信號送至到 MARKVI 控制系統和其他設備,共配有五個(gè) I/O 模塊,其中模塊一 為發(fā)電機有功功率/無(wú)功壓力變送器,變送后送至 MARK VI控制系統(壓力變送器 1);另一套是美國摩爾公司生產(chǎn)的壓力變送器,將機組功率信號變送并輸出至 MARK VI 控制系 統(壓力變送器 2),燃氣輪機功率信號取自上述的兩個(gè)功率 變送器,經(jīng) MARK VI 控制系統“二選高”控制邏輯選出高值后,作為機組當前負荷,與設定負荷進(jìn)行比較,進(jìn)而控制燃氣 輪機燃料閥開(kāi)度。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    1 事故情況QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    某年 12 月 19 日 18:51,3# 機組滿(mǎn)負荷 365 MW,值長(cháng)令負 荷降至 300 MW,預選設定負荷 355 MW 后,MARK VI 顯示365 MW。18:52 MARK VI 始終顯示 365 MW,運行值班員立即 匯報值長(cháng)機組負荷顯示異常。18:54 MARK VI 發(fā)“發(fā)電機功率 變送器信號故障”報警,值長(cháng)通知熱控值班人員吳某里、電氣值 班人員鄭某強,此時(shí) DCS 畫(huà)面上主變功率顯示-330 MW,MARK VI 畫(huà)面上顯示功率 332 MW,無(wú)功 90 MVAR,發(fā)電機電流 10 kA,電壓 19 kV,機組負荷繼續下降。18:57 高壓主汽溫 度開(kāi)始快速上升,手動(dòng)調節高壓主蒸汽減溫水。19:00 高壓主蒸 汽溫度#高至 571.8 ℃。19:00 機組負荷繼續下降,DCS 畫(huà)面上 主變功率顯示-210 MW。19:05 DCS 畫(huà)面上主變功率顯示-122 MW,燃機排煙溫度 TTXM 為 514 ℃,高壓缸缸溫 550 ℃, 高壓主蒸汽溫度 543 ℃,因機組未自動(dòng)退汽,現場(chǎng)采取手動(dòng)退汽,高壓手動(dòng)退汽,中壓手動(dòng)退汽,退汽過(guò)程中高壓缸應力#高為-63,中壓缸應力#高為-9。19:07 電氣值班人員鄭某強到 3# 機現場(chǎng),告知 3# 機壓力變送器故障且無(wú)法消除,此時(shí) DCS 畫(huà)面 上主變功率顯示-70 MW。19:09 負荷 10 MW,高壓主蒸汽 CV閥開(kāi)度 9%,進(jìn)汽壓力控制退出,高壓旁路閥開(kāi)始打開(kāi)至 40%。19:10 熱控值班人員吳某里建議:手動(dòng)點(diǎn)擊 MARK VI 畫(huà)面SPEED/LOAD CONTROL 下 Raise 鍵,運行值班員經(jīng)值長(cháng)同意 后進(jìn)行操作,DCS 上主變功率顯示 3 MW(發(fā)電機開(kāi)始逆功率)。19:10 高壓主汽閥關(guān)閉。19:12 熱控值班人員吳某里到集控室, 告知發(fā)電機變送器故障無(wú)法消除。19:14 逆功率維持 4.5 min, 主變功率顯示#高 17 MW,未到逆功率保護定值,發(fā)電機未解 列。19:14 DCS 畫(huà)面上主變功率顯示 17 MW,因無(wú)法消除功率 變送器故障,同時(shí)發(fā)電機已處于逆功率,值長(cháng)令手動(dòng)按操作臺“3# 機發(fā)電機出口斷路器 緊急跳閘”按鈕,機組解 列,機組全速空載。19:18 因手動(dòng)解列發(fā)電機, 高壓旁路開(kāi)度由 41%關(guān) 至 25%高壓主蒸汽壓力 上升,#高升至 10 MPa, 要求熱控值班人員吳某 里強制高旁開(kāi)至 30%,高 壓主蒸汽開(kāi)始下降。19:18 故障無(wú)法消除,值長(cháng)令停機。19:27 燃機熄火。19:33 MARK VI 畫(huà)面上 功率顯示由 365 MW 變 為 0 MW(現場(chǎng)電氣值班 人員鄭某強將功率變送 器斷電)。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    2 事故原因的排查分析QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    檢查發(fā)現 3# 發(fā)電機兩套有功壓力變送器之 一的 Nexus 1252 高性能 智能電能質(zhì)量分析儀故障死機。根據美國 EIG 公司下載的Nexus 1252 高性能智能電能質(zhì)量分析儀故障報文顯示 12 月 19日 18 時(shí) 22 分(時(shí)間存在偏差)報“Runtime has stopped”(運行 停止),判斷 Nexus 1252 高性能智能電能質(zhì)量分析儀當時(shí)已呈 死機狀態(tài)。裝置死機原因為元器件老化。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    查 MARK VI 歷史趨勢,發(fā)現 12 月 19 日 18:22,MARKQZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
VI 畫(huà)面機組功率值顯示異常(呈現固定值),直至 18:51 運行 值班人員手動(dòng)降負荷操作時(shí)也未發(fā)現機組功率值異常狀態(tài)。 運行值班人員設置 350 MW 預選負荷后,仍未及時(shí)發(fā)現機組 功率值還處在固定值狀態(tài),直至 18:54 機組出現壓力變送器QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
故障報警。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    壓力變送器故障報警后,機組操作人員還是未及時(shí)發(fā)現勵 磁畫(huà)面中功率、DCS 中主變功率和發(fā)電機定子電流等參數均顯示負荷已在持續下降,未采取有效措施如重新將負荷設定值還 原或點(diǎn)擊“RAISE”按扭來(lái)維持機組負荷,以至錯過(guò)了#佳的處 理時(shí)間。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    本次事件中運行人員設定減負荷操作后,18:54 起 MARKVI 已持續報“有功壓力變送器故障”,但 MARK VI 控制系統邏 輯仍錯誤的認為機組當前負荷為 364 MW,與預選負荷 350MW 存在正偏差,導致自動(dòng)持續給出減燃料指令降負荷。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    圖 1 是 MARK VI 控制系統的壓力變送器二選高邏輯,此 控制方式存在弊端,當某一壓力變送器故障時(shí),如果其數值大于另一個(gè)正常的壓力變送器,則 MARK VI 畫(huà)面顯示的為發(fā)生故障的壓力變送器信號值,運行人員無(wú)法監測真實(shí)負荷,且 MARKVI 控制邏輯將選擇故障的壓力變送器信號值作為控制參數,發(fā)出錯誤控制指令,導致機組負荷控制失效。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    為使 MARK VI 功率控制系統更加安全可靠、可控,必須對 信號取源和邏輯進(jìn)行優(yōu)化,壓力變送器選擇邏輯改為三選中并 增加手動(dòng)選擇按鈕,決定再引入一個(gè)勵磁系統功率信號,將功率 信號選擇邏輯由“二選高”改為更加可靠的“三選中”方式,避免故障變送器信號對控制邏輯造成影響,提高功率控制系統的可 靠性。圖 2 是優(yōu)化后的壓力變送器三選中邏輯。在 MARK VI 畫(huà) 面添加 1#、2# 壓力變送器信號及勵磁系統功率信號同時(shí)顯示,便 于運行人員監測,直觀(guān)判斷異常情況;同時(shí)在其下方添加 1#、2# 壓力變送器信號選擇按鈕,當任一壓力變送器故障時(shí),運行人員 可及時(shí)將正常的壓力變送器信號投入控制,提高功率控制系統QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
的可靠性。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    壓力變送器為進(jìn)口設備,因技術(shù)壟斷,壓力變送器故障時(shí), 只能聯(lián)系美國 EIG 公司駐上海辦事處技術(shù)人員處理,極大影響機組的正常運行,為化被動(dòng)為主動(dòng),通過(guò)近一個(gè)月的反復摸索試 驗,#終突破技術(shù)瓶頸,好立掌握了專(zhuān)用軟件程序配置和下裝、 調試、校驗方法,徹底解決壓力變送器維護難題,僅用 7 h 就完 成自主檢修,比依托廠(chǎng)家維修減少時(shí)間 60 h,大大節約維修時(shí) 間及成本。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    3 結語(yǔ)QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    發(fā)電機壓力變送器三取中邏輯控制優(yōu)化后,機組運行情況良好,各項數據指標正常。熱控和電氣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員充分發(fā)揮主 觀(guān)能動(dòng)性,攻堅克難、群策群力,通過(guò)優(yōu)化 MARK VI 控制邏輯, 畫(huà)面添加壓力變送器信號顯示及選擇按鈕,制定應急處理措施, 實(shí)現自主維護等,真正實(shí)現了壓力變送器故障事前、事中、事后 的全過(guò)程控制,有效消除設備重大隱患和疑難故障,節約維護時(shí) 間和成本,提高機組運行安全性和可靠性。QZ5壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

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