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PSA吸附塔上線(xiàn)失敗原因分析及應對措施
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PSA吸附塔上線(xiàn)失敗原因分析及應對措施

時(shí)間:2019-10-19 09:35:48

 摘要:國內某公司連續重整 PSA裝置采用 UOP公司提供的 POLYBEDTM PSA提純氫氣技術(shù),共計10個(gè)吸附塔, 采用兩塔同時(shí)吸附,4次均壓提高氫氣回收率,采用逆放沖洗工藝對吸附劑進(jìn)行再生,從混合氣中提純分離出純度 大于 98%的氫氣,送出界區至氫氣管網(wǎng)。在正常生產(chǎn)過(guò)程中,1號、6號吸附塔突然因泄壓速度變緩,吸附塔沖洗時(shí) 間延長(cháng)報警,后多次上線(xiàn)均因沖洗時(shí)間延長(cháng)報警導致上線(xiàn)失敗。根據 PSA裝置運行特性,原料氣的組分以及程控 閥開(kāi)度變化趨勢,著(zhù)重從工藝方面分析 1號、6號吸附塔上線(xiàn)失敗的原因,并提出應對措施。7xs壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
1 PSA裝置介紹
變壓吸附(PressureSwingAdsorption,PSA)是 一種物理吸附,其特點(diǎn)是吸附過(guò)程沒(méi)有化學(xué)反應, 吸附過(guò)程進(jìn)行極快,參與吸附的各相物質(zhì)間的動(dòng)態(tài) 平衡在瞬間即可完成,這種吸附是完全可逆的[1]。
 
PSA裝置以重整氫為原料,采用變壓吸附氫 氣提純技術(shù),從混合氣中提純分離出純度大于 98%的氫氣,送出界區至氫氣管網(wǎng);旌显蠚 在提純氫后剩余的 PSA解吸氣作為制氫裝置轉 化爐的燃料,工藝流程如圖 1所示。
工藝流程
2 、PSA裝置運行特性介紹 
根據 PSA裝置運行特性,整個(gè)變壓吸附過(guò)程 通常由吸附(ADS)、均壓力降(均降)(E1~E4)、 順?lè )牛ǎ校校、逆放(BD)、沖洗(P)、均壓升(E4~ E1)和終充(R)等步驟組成,運行壓力曲線(xiàn)如圖 2 所示。
單塔運行壓力曲線(xiàn)
進(jìn)料氣通過(guò)底部進(jìn)料閥進(jìn)入吸附塔,雜質(zhì)被 選擇性吸附,吸附結束后,吸附塔里留下了一些雜 質(zhì)。吸附塔底部的雜質(zhì)#多,而越到頂部雜質(zhì)越 少。通過(guò)一系列的順向減壓程序,從吸附塔頂部 回收氫氣,滯留在吸附塔里的純氫用于其他吸附 塔的均壓和沖洗操作中。 雜質(zhì)在吸附劑的前沿轉移,在提供沖洗步序 結束時(shí),雜質(zhì)前沿移至#高位置,在沖洗步序結束 時(shí),雜質(zhì)前沿移至吸附劑#底層,依次循環(huán)使用吸 附劑,進(jìn)而實(shí)現 PSA的吸附和再生[2]。
 
3、 問(wèn)題的提出
 吸附塔自動(dòng)離線(xiàn)有多種原因,例如閥門(mén)故障、 吸附塔壓力變送器故障、排放結束壓力未達到、終 充結束壓力未達到、提供沖洗壓力未達到、排放偏 差/終充偏差/提供沖洗偏差超過(guò)程序設定值等。 在正常生產(chǎn)過(guò)程中,1號、6號吸附塔突然因沖洗 時(shí)間延長(cháng)報警致自動(dòng)離線(xiàn),在排除程控閥、壓力變 送器等設備故障后多次上線(xiàn)均因沖洗時(shí)間延長(cháng) 報警,沖洗速度偏差過(guò)大(不小于 0.2MPa)導致 上線(xiàn)失敗。
 
 4 原因分析 
4.1 直接原因
 1號、6號吸附塔泄壓速度變緩,吸附塔沖洗 時(shí)間延長(cháng)報警,沖洗速度偏差過(guò)大(不小于 0.2 MPa)造成吸附塔上線(xiàn)失敗。
4.2 間接原因 
(1)重整裝置增壓機氫氣密封改為氮氣密封 時(shí),PSA操作系數由 114降至 108,操作系數 108 對應的原料氣雜質(zhì)含量仍然偏高,吸附塔的吸附 劑再生不徹底。 (2)程控閥 XV80165/XV80115內漏嚴重。 (3)沖洗步序程控閥 PV80113在裝置正常 運行時(shí)開(kāi)度較其他吸附塔上的程控閥開(kāi)度偏大。
 
 4.3 根本原因 
           PSA吸附劑被污染,吸附容量下降,造成產(chǎn)品 雜質(zhì)穿透,沖洗氣密度變大,提供沖洗氣的流速 下降。根據現場(chǎng)操作記錄,在產(chǎn)品氫純度下降后, PSA操作系數由 114降至 108。由于下降后的 PSA操作系數仍然較高,故提供沖洗時(shí)沖洗氣中 的氮氣組分增加,氣體密度增加,從而使閥門(mén)開(kāi)度 增加,以便提高沖洗氣的流速。但是,沖洗氣中雜 質(zhì)增加,吸附劑再生不徹底,且進(jìn)入吸附劑床層的 雜質(zhì)會(huì )隨著(zhù)吸附時(shí)間的增加而變多[3]。 
           PSA裝置在正常運行過(guò)程中無(wú)法在線(xiàn)檢測原 料氣中雜質(zhì)含量,按照上述模式不斷循環(huán)運行,使 吸附劑的吸附容量達到飽和,在均降步序結束甚 至吸附步序結束后,吸附塔出口沖洗氣為原料氣, 密度達到#高值,閥門(mén)開(kāi)度也#大,吸附劑被污染 使吸附容量下降,造成原料氣雜質(zhì)穿透吸附劑床 層,PSA正常運行情況下,吸附塔提供沖洗氣應為 純氫氣,在吸附劑被雜質(zhì)污染穿透后,提供沖洗氣 的為原料氣。氫氣與原料氣的密度不同,相同時(shí) 間內通過(guò)相同橫截面積的氣體流量不同,造成吸 附塔降壓速度不同,#終因沖洗時(shí)間延長(cháng)報警致 吸附塔下線(xiàn)。 
 
根據現場(chǎng)情況,檢查沖洗步序程控閥(PV 80113)的開(kāi)度情況,在地衣次吸附塔上線(xiàn)過(guò)程 中,程控閥(PV80113)在很短時(shí)間內閥門(mén)即呈現 為全開(kāi)狀態(tài)。
       結合沖洗步序程控閥(PV80113)開(kāi)度變化 趨勢、產(chǎn)品氫純度下降趨勢、原料氣中氮氣含量變 化趨勢以及重整裝置增壓機氫氣密封更換氮氣密 封的時(shí)間來(lái)看,三者時(shí)間點(diǎn)吻合,進(jìn)而判斷原料氣 中氮氣含量增加,對吸附塔吸附劑造成污染,影響 吸附塔泄壓速度,是吸附塔多次上線(xiàn)運行失敗的 根本原因。
 
 5、應對措施 
(1)對有故障的程控閥進(jìn)行下線(xiàn)維修,使其 達到完好狀態(tài)。該裝置程控閥均采用軟密封型式 的雙偏心蝶閥。PTFE材質(zhì)在軟密封上的使用,降 低了閥體成本,但中線(xiàn)蝶閥的蝶板與閥座始終處 于擠壓、摩擦狀態(tài),啟閉扭矩較大,磨損快導致閥 門(mén)使用壽命短。程控閥開(kāi)關(guān)頻繁,再加上有吸附 劑粉塵的存在,粉塵隨工藝介質(zhì)一起帶出,對閥門(mén) 的密封面存在沖蝕,造成閥門(mén)密封面損傷進(jìn)而內 漏[4]。頻繁開(kāi)關(guān)還會(huì )導致起密封作用的軟閥座 破損、老化現象加重,失去彈性變形,閥門(mén)關(guān)閉時(shí)閥 板與閥座不能正常貼合密封,導致閥門(mén)內漏[5]。對 下線(xiàn)的程控閥 PV80113,XV80166,XV80115進(jìn)行 檢查,均有閥板密封面損傷和軟閥座變形等情況。 此時(shí)對閥板進(jìn)行激光熔覆,熔覆后的閥板密封面 損傷已全部消除,對軟閥座進(jìn)行更換。 
(2)將連續重整裝置增壓機氮氣密封改為氫 氣密封,使 PSA裝置原料組分達到設計要求,即 氮氣體積分數小于 2%。 
(3)對裝置現場(chǎng)的吸附塔上的單法蘭壓力變送器 PT80110,PT80111以及閥門(mén)定位器、回訊器等進(jìn) 行檢查,排除儀表故障。 
(4)PSA吸附劑的再生。盲板隔離相應的工 藝流程,從產(chǎn)品氫控制閥 XV80112處通過(guò)手閥 控制逆工藝流程引入產(chǎn)品氫氣,將受污染吸附劑 的吸附塔充壓至 0.5MPa以上,從安全閥副線(xiàn)處 放空,將該吸附塔憋壓進(jìn)行氫氣置換,將吸附劑中 的雜謘hou櫸紙馕,吸附剂活性恢复以后,即恢笢?常工藝流程,按照操作規程使吸附塔上線(xiàn)運行,吸 附劑再生流程操作見(jiàn)圖 3。
吸附劑再生操作流程
 
6 效果檢查 
            PSA裝置 1號、6號吸附塔成功上線(xiàn)運行后, 檢查沖洗步序程控閥(PV80113)的開(kāi)度情況,其 開(kāi)度由上線(xiàn)時(shí)的 94%逐漸降低至 78%,說(shuō)明吸附 劑性能恢復良好。 
7 結束語(yǔ) 
            在日常的操作過(guò)程中,PSA裝置吸附塔自動(dòng) 離線(xiàn)有多種多樣的原因,如:吸附塔擴散硅壓力變送器故 障、程序運行中各個(gè)部序的壓力偏差超過(guò)程序設 定值、PLC電源故障、閥門(mén)故障等等。這就要求操 作人員根據不同的原因,提出相應的解決對策。 同時(shí),及時(shí)關(guān)注原料氣及產(chǎn)品氫的分析數據,在上 游裝置調整操作后,PSA裝置更應及時(shí)調整操作 參數到位,在保證產(chǎn)品質(zhì)量合格的情況下,通過(guò)分 析吸附塔壓力運行曲線(xiàn),判斷程控閥的動(dòng)作及開(kāi)度 變化情況好壞,提前預判 PSA裝置運行狀態(tài),保證 PSA裝置穩定運行。
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