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壓力變送器

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壓力變送器導壓管敷設問(wèn)題引起反應進(jìn)料泵停機的改進(jìn)措施

作時(shí)間:2019-08-09  來(lái)源:  作者:
   
[摘  要] 反應進(jìn)料泵—液力透平泵組自投用以來(lái),因機械密封泄漏、壓力變送器導壓管敷設等問(wèn)題多次引起非計劃停機,通過(guò)對存在的各類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行分析,有針對性地提出并落實(shí)了相應的改進(jìn)措施,提高了泵組的運行時(shí)間,獲得了較好的經(jīng)濟效益。
 
延安石油化工廠(chǎng)240萬(wàn)噸/年柴油加氫精制裝置于2014年8月建成投產(chǎn),為了回收反應生成油從熱高分至熱低分的壓力能,降低裝置能耗,采用了液力透平和電機共同驅動(dòng)反應進(jìn)料泵的雙驅動(dòng)方案。熱高分操作溫度通常在192-200℃,操作壓力為6.6MPa,熱高分油經(jīng)過(guò)液力透平降壓回收部分能量后,到達熱低分,操作壓力為2.1MPa。原料油從濾后進(jìn)料緩沖罐罐底經(jīng)控制切斷閥到達進(jìn)料泵入口,由進(jìn)料泵升壓后經(jīng)換熱器換熱、加熱爐升溫達到反應需要的溫度后去反應器。該泵組從德國蘇爾壽公司進(jìn)口,2015年7月30日正式投用。泵組投用兩年時(shí)間內,多次發(fā)生非計劃停機,由于熱油泵檢修時(shí)間長(cháng)、進(jìn)口配件采購周期長(cháng),嚴重制約著(zhù)泵組的長(cháng)周期運行。液力透平年均運行時(shí)間只有2880h,遠低于設計的8000h。
 
1 泵組簡(jiǎn)介
反應進(jìn)料泵和液力透平位于泵組的兩側外端,排列方式為:泵—聯(lián)軸器—電機—超速離合器—液力透平,電機和液力透平之間用超速離合器連接,以便在液力透平未投用或維修時(shí),不影響電機單好驅動(dòng)進(jìn)料泵運行。液力透平和反應進(jìn)料泵均采用多己秒心式,雙筒體設計,內殼為徑向剖分式結構。
PLAN 53B
液力透平機械密封采用API 682中PLAN53B沖洗方案,見(jiàn)圖1,系帶有囊式蓄能器和冷卻器的循環(huán)沖洗系統,其沖洗介質(zhì)為15#工業(yè)白油,介質(zhì)通過(guò)密封腔內泵送環(huán)進(jìn)行循環(huán)[2]。反應進(jìn)料泵機械密封采用API 682中PLAN23沖洗方案,見(jiàn)圖2,該方案屬于自沖洗,沖洗液是輸送的介質(zhì),密封液從密封腔中的泵送環(huán)經(jīng)過(guò)冷卻器返回到密封腔。
PLAN 23
2 存在問(wèn)題分析
根據對多家煉廠(chǎng)、化工廠(chǎng)泵用機械密封的調查統計,大約有60%的泵維修歸納為機械密封問(wèn)題[1],而該泵組機械密封泄漏導致的非計劃停機尤為突出,除此之外,還存在因進(jìn)料泵入口流量計堵塞、凍凝引起的低流量聯(lián)鎖停機等問(wèn)題。
機封冷卻器殼體結垢及沉積物
2.1 經(jīng)分析,在液力透平和進(jìn)料泵機械密封的沖洗方案PLAN53B及PLAN23中,機封冷卻器均采用循環(huán)水為沖洗液進(jìn)行冷卻,但是由于循環(huán)水水質(zhì)較差,其中不但溶解著(zhù)較多的鹽類(lèi),而且含有少量的泥砂、雜物、碎屑等,循環(huán)水經(jīng)流冷卻器表面時(shí),在高溫下極易形成水垢及沉積物[3]見(jiàn)圖3。水垢及沉積物降低了機封冷卻器換熱效率,使機械密封摩擦副端面產(chǎn)生的熱量不能被有效帶走,導致密封液膜氣化或閃蒸,形成干摩擦,破壞密封面,加上高溫加速了機械密封內部O型圈老化,#終導致了機械密封的泄漏。
 
2.2 液力透平機密封腔壓力約等于出口壓力,即2.2MPa,API 682第三版中,要求53B沖洗方案的密封系統沖洗液壓力一般應高于密封腔壓力0.14-0.4MPa,結合設備原廠(chǎng)家要求,將密封系統的壓力設置為2.5MPa。
 
由于出現過(guò)后路調節閥凍凝卡澀、工藝調整不當等變工況操作,被密封介質(zhì)的壓力在2.2-2.6MPa之間產(chǎn)生劇烈波動(dòng),彈簧所承受的隔離液帶來(lái)的正壓和介質(zhì)帶來(lái)的反壓大幅波動(dòng),超出了密封系統的補償量,引起摩擦端面的相互沖擊,動(dòng)、靜環(huán)摩擦副間形成的液膜密封被破壞,從而造成突發(fā)性泄漏失效[4]。
 
2.3 拆檢進(jìn)料泵兩端失效機械密封,發(fā)現內部含有小顆粒雜質(zhì),磨損了動(dòng)靜環(huán)端面。由于進(jìn)料泵機械密封沖洗方案中沖洗液是泵輸送的柴油介質(zhì),雖然介質(zhì)是經(jīng)過(guò)反沖洗過(guò)濾器SR-101和泵入口過(guò)濾器過(guò)濾,但仍有較小顆粒雜質(zhì)進(jìn)入泵內,甚至存在濾芯破損而過(guò)濾不到位,以及SR-101程控閥故障或沖洗頻繁時(shí),不過(guò)濾而直接經(jīng)跨線(xiàn)進(jìn)料,一旦顆粒雜質(zhì)物進(jìn)入沖洗系統,夾在動(dòng)、靜環(huán)密封面上,#終造成端面磨損失效。
 
2.4 為了保護設備,進(jìn)料泵設置有低流量聯(lián)鎖。進(jìn)料泵入口設有一組差壓式孔板流量計,見(jiàn)圖4,壓力變送器A連接DCS,壓力變送器B連接SIS且帶低流量聯(lián)鎖。進(jìn)料泵入口總管線(xiàn)有蒸汽伴熱,壓力變送器及導壓管僅有普通保溫。由于壓力變送器B導壓管向下傾斜,造成介質(zhì)中含有的雜質(zhì)顆粒易沉積導致差壓訊號傳送失真,加之該傾斜角度不利于冷凝液的排除,在防凍措施不到位的情況下,會(huì )凍凝#終導致低流量聯(lián)鎖停機。
流量變送器布置簡(jiǎn)圖
3 應對措施
3.1 加大冷卻水量
進(jìn)料泵及液力透平機封冷卻器共需冷卻水量為5.6m3/h。經(jīng)分析,該裝置除鹽水站原設計共兩臺水泵,為兩臺往復式壓縮機提供除鹽水,該除鹽水較循環(huán)水在濁度、鈣離子、溫度、壓力方面更符合機封沖洗系統冷卻器的要求。但原水泵設計流量較小,在一開(kāi)一備的情況下,僅能滿(mǎn)足壓縮機的需求。經(jīng)考察,相鄰酸性水汽提裝置閑置設備堿液卸車(chē)泵額定流量為20m3/h,揚程、溫度各項參數均接近于原水泵。2017年檢修時(shí),該車(chē)間將閑置堿液卸車(chē)泵安裝在柴油精制裝置除鹽水站,出入口均與原水泵出入口相連,出口分出一支供往反應進(jìn)料泵—液力透平泵組,回水返回至水箱。此外,增加板換板片,確保冷卻效果,操作時(shí)開(kāi)二備一。
 
3.2 調高壓力
根據API 682#新版要求及約翰克蘭內部要求,密封系統的隔離沖洗液壓力一般應高于密封腔壓力0.7-0.8MPa。該車(chē)間將液力透平密封系統的壓力調整為3.0MPa,增強了應對后路壓力波動(dòng)的能力。另外加強了工藝操作,嚴格按照操作指標進(jìn)行操作,盡量避免液力透平后路產(chǎn)生較大波動(dòng)。
 
通過(guò)對反應進(jìn)料泵—液力透平泵組機械密封輔助系統的局部改造,規范工藝操作,壓力變送器導壓管敷設改造,泵組無(wú)法長(cháng)周期運行的問(wèn)題得到了很好解決,滿(mǎn)足了現場(chǎng)生產(chǎn)及安全的要求,獲得了較好的經(jīng)濟效益,保證了裝置的安全平穩長(cháng)周期運行,給同類(lèi)裝置的機泵改造提供了經(jīng)驗。
 
3.3 排查故障
對SR-101程控閥出現的故障及時(shí)排查處理,不允許通過(guò)SR-101跨線(xiàn)直接進(jìn)料;定期檢查反沖洗過(guò)濾器及進(jìn)料泵入口過(guò)濾器有無(wú)破損情況。
改造后變送器及導壓管布置主、俯視簡(jiǎn)圖
3.4 改變導壓管接法
根據導壓管敷設規范,其應垂直或傾斜敷設,其傾度不得小于1:12。因此該車(chē)間采取臨時(shí)措施,將壓力變送器A接至SIS,而將壓力變送器B接至DCS。長(cháng)遠措施為:在停工檢修時(shí),將壓力變送器A、B的導壓管均向上傾斜敷設,見(jiàn)圖5,且在導壓管增設蒸汽伴熱,但要防止被測介質(zhì)過(guò)熱氣化和在導壓管中產(chǎn)生氣體造成假差壓。
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