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差壓變送器

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除氧器虛假水位原因分析及防范措施

作時(shí)間:2019-07-12  來(lái)源:國家電投集團河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,國家電投集團河南電力有限公司  作者:王彥領(lǐng) 1 ,張振宇 2 ,蒙在朗 1 ,王 浩 2
   
摘要:介紹了一起1000MW超超臨界機組因處理除氧器水位變送器接頭漏水,引起除氧器虛假水位信號,導致除氧器及輔汽聯(lián)箱進(jìn)汽切除的異常事件經(jīng)過(guò),分析了該起異常事件的原因,制定了相應的防范措施,為防范同類(lèi)故障提供參考。
0概述
某電廠(chǎng)2號機組汽輪機采用哈爾濱汽輪機廠(chǎng)生產(chǎn)的型號為N1000-25/600/600超超臨界、一次中間再熱、沖動(dòng)式、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機。主給水系統配置2臺50%容量的汽動(dòng)給水泵,另配置l臺30%容量的電動(dòng)定速給水泵,作為機組的備用泵。除氧器型號為GC-2000/GS-235,臥式布置。DCS采用艾默生公司的OVATION集散控制系統,實(shí)現工藝系統的全過(guò)程控制。
1事件經(jīng)過(guò)
2017-03-23,2號機組負荷744MW,汽機跟隨方式,主汽壓力為24.49MPa,2A,2B汽動(dòng)給水泵運行,2B,2C,2D,2E,2F磨煤機制粉系統運行,總燃料量為366.48t/h,總風(fēng)量為2841t/h,除氧器水位為1913.3mm。
當日21:20:18,運行人員監盤(pán)發(fā)現2號機除氧器3號水位測點(diǎn)波動(dòng),通知維護人員查找原因。
21:23:23,維護人員檢查發(fā)現除氧器3號水位變送器三閥組正壓側與取樣管接頭漏水,導致除氧器3號水位測點(diǎn)波動(dòng)。
21:50:23,維護人員將3號水位變送器修正后信號強制為當前值2150mm,并與運行人員到2號機除氧器平臺處理除氧器3號水位變送器正壓側漏水缺陷。
21:58:24,運行人員關(guān)閉除氧器3號水位變送器一次門(mén),除氧器3號水位變送器原始水位信號大幅波動(dòng)。
21:59:21,除氧器水位變送器1號和2號水位測點(diǎn)突然上升至3606mm,除氧器水位高三值觸發(fā),四段抽汽電動(dòng)門(mén)、四段抽汽逆止門(mén)A、四段抽汽逆止門(mén)B聯(lián)關(guān),除氧器溢流電動(dòng)門(mén)聯(lián)開(kāi)。
21:59:30,打開(kāi)除氧器水位3號變送器一次門(mén)。由于當時(shí)沒(méi)有分析清楚事故原因,維護人員沒(méi)有釋放強制點(diǎn)。
21:59:50,打開(kāi)1號小機調試及用汽門(mén)、2號小機調試及用汽門(mén),將輔汽聯(lián)箱蒸汽壓力調節門(mén)開(kāi)至55%,打開(kāi)四段抽汽電動(dòng)門(mén)、四段抽汽逆止門(mén)A、四段抽汽逆止門(mén)B。
22:33:15,四段抽汽正常供汽,輔汽聯(lián)箱蒸汽壓力調節門(mén)關(guān)至0。
3月24日,電廠(chǎng)組織各相關(guān)專(zhuān)業(yè)召開(kāi)事故分
析會(huì )并討論處理方案,就地查看除氧器水位測量變送器連接管路。由于變送器有相互連接的管路,且被保溫層包裹,因此扒開(kāi)管路的所有保溫層,發(fā)現相互連接的管路之間有處于打開(kāi)狀態(tài)的手動(dòng)閥。經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)討論,在現場(chǎng)按照以下處理方案進(jìn)行操作。
(1)在DCS上強制2號機組除氧器3個(gè)差壓水位計修正后的測量值,并退出除氧器上水調節閥自動(dòng)(含旁路閥自動(dòng))、凝結水泵變頻調節自動(dòng)。
(2)在緩慢關(guān)閉3個(gè)平衡容器連通管手動(dòng)閥后,觀(guān)察除氧器原始水位正常無(wú)波動(dòng)。
(3)按照正常順序退出3號變送器,并更換3閥組。
(4)投入3號水位變送器,觀(guān)察接頭處有無(wú)漏水,觀(guān)察1號和2號原始水位有無(wú)異常,釋放強制點(diǎn),投入除氧器上水調節閥自動(dòng)(含旁路閥自動(dòng))、凝結水泵變頻調節自動(dòng)。
(5)待3號原始水位正常,釋放3號水位強制點(diǎn),除氧器水位測量正常。
2事件原因分析
2.1除氧器水位測量原理
除氧器水位測量采用典型的單室平衡容器差壓式水位測量方式,水位的測量通過(guò)水位的高低信號轉換為差壓信號來(lái)實(shí)現。如圖1所示,正壓側管路從平衡容器中引出,負壓側管路從除氧器水側連通管中引出。單室平衡容器水面高度L是一定的,當水面增高時(shí),水便通過(guò)汽側連通管溢流入除氧器;當水面降低時(shí),由蒸汽冷凝成水來(lái)補充。因此,當平衡容器中水的密度一定時(shí),正壓側壓力為定值,負壓側管路與除氧器水側連通,水位高低的變化直接反映了負壓側壓力的變化。
單室平衡容器差壓液位計測量原理
單室平衡容器的輸出差壓為:
20190712084247.jpg
在平衡容器的結構一定、除氧器內壓力一定的條件下,平衡容器的輸出差壓ΔP與除氧器水位H成線(xiàn)性關(guān)系,即平衡容器的輸出差壓ΔP越小,除氧器水位H越高。
2.2直接原因分析
除氧器水位測量變送器管路設計存在不合理之處。如圖2所示,3個(gè)水位變送器平衡容器汽側有相互連接的管路,管路上有3個(gè)處于打開(kāi)狀態(tài)的手動(dòng)閥門(mén),且3套水位測量裝置不相互好立。當關(guān)閉除氧器3號水位變送器正壓側一次門(mén)V-2后,3號平衡容器內的壓力突然波動(dòng),導致除氧器3號水位變送器原始水位信號大幅波動(dòng)。由于1,2號變送器正壓側取樣平衡容器與3號平衡容器連通,當3號平衡容器內的壓力突然波動(dòng)時(shí),1,2號變送器正壓側取樣平衡容器內的恒定壓力及輸出差壓也發(fā)生波動(dòng),出現了虛假測量。當1,2號水位測點(diǎn)測量值突然上升至3606mm時(shí),除氧器水位高三值觸發(fā),四段抽汽電動(dòng)門(mén)、四段抽汽逆止門(mén)A、四段抽汽逆止門(mén)B聯(lián)關(guān),除氧器溢流電動(dòng)門(mén)聯(lián)開(kāi)。這是此次事件的直接原因。
根據除氧器水位歷史曲線(xiàn)及SOE記錄分析可知,除氧器水位開(kāi)關(guān)量信號H,HH,HHH都沒(méi)有觸發(fā)過(guò),且除氧器水位在打開(kāi)3號變送器一次門(mén)后能迅速恢復正常,因此可以判斷除氧器水位并沒(méi)有真正升高,1號和2號變送器水位測量反映的是虛假水位,出現虛假水位的原因是正壓側平衡容器壓力降低。由于除氧器水位變送器相互連接的管路被保溫層包裹,并且相互連接管路的連通閥門(mén)也被包裹在保溫層內,導致運行及維護人員未能正確判斷管路結構,也未能在關(guān)閉3號水位變送器一次門(mén)時(shí)采取正確措施。這是造成1號和2號變送器水位測量值升高的根本原因。
除氧器水位測量變送器管路
2.3間接原因分析
(1)維護人員、運行人員在工作前對系統狀況不清楚,隔離措施不到位,沒(méi)有做好異常情況下的事故預想和具體的防范措施。
(2)除氧器水位變送器管路設計不合理。3個(gè)水位變送器汽側平衡容器引壓管管路互相連接,未達到完全好立,不符合技術(shù)監督細則和《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求及編制釋義》要求,即汽包水位測量中3臺差壓變送器信號取樣系統,一次門(mén)前必須保證至少有2套取樣點(diǎn)彼此之間相互好立;一次門(mén)后(包括一次門(mén)在內)必須保證3只變送器的引壓管路及一次門(mén)彼此之間完全好立。
3防范措施
(1)在機組運行時(shí)暫時(shí)關(guān)閉除氧器3個(gè)水位變送器相互連通的閥門(mén),并列入技改計劃;#終將這3個(gè)連通閥門(mén)取消,徹底隔絕水位變送器之間的關(guān)聯(lián),保證3只變送器的引壓管路及一次門(mén)彼此之間完全好立。
(2)電廠(chǎng)各部門(mén)要嚴格執行“兩票三制”,應用好HSE(健康、安全和環(huán)境管理體系)提升工具,開(kāi)好工前會(huì ),做好危險因素分析,并開(kāi)展相應的危險預知培訓,制作安全警戒卡,做好經(jīng)驗反饋。
(3)舉一反三,對其他帶保護的設備進(jìn)行全面排查,認真落實(shí)整改,杜絕類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生。
(4)加強技術(shù)監督管理和設備日常巡檢,重點(diǎn)檢查影響機組安全的設備。
 
 
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