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熱電偶套管脫落致汽輪機故障的分析及其措施
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熱電偶套管脫落致汽輪機故障的分析及其措施

時(shí)間:2016-11-01 15:18:58

         熱電偶套管套在熱電偶元件外面, 用來(lái)抵御被測介質(zhì)的壓力和腐蝕。為測量汽輪機內部蒸汽的溫度, 通常將熱電偶套管伸入汽缸內部進(jìn)行測量, 以取得較為準確的數值。但由于汽缸內蒸汽壓強大、 流速快, 熱電偶套管處于極惡劣的工況下, 因此經(jīng)常發(fā)生損壞, 這不僅會(huì )導致溫度信號丟失, 嚴重時(shí)甚至會(huì )危及汽輪機設備的安全運行。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
         本文將分析汽輪機熱電偶套管損壞的原因, 并對熱電偶套管的改進(jìn)措施進(jìn)行探討, 這對同類(lèi)型汽輪機機組熱電偶套管的改造工作具有指導意義。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
1、設備介紹52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
         某電廠(chǎng) 1 臺 6 0 0MW 汽輪機機組( 廠(chǎng)內編號 6號機) 為國產(chǎn)引進(jìn)型高中壓合缸、 單軸四缸四排汽凝汽式機組。由安裝在高壓外缸上半部分左側、 右側的 2 支熱電偶元件來(lái)測量調節級蒸汽溫度, 其熱電偶套管伸入缸內直至調節級動(dòng)葉后面。由于高壓缸采用雙層缸結構, 調節級蒸汽熱電偶保護套管設計成雙層保護套管形式, 俗稱(chēng)內外套管。其中,外套管固定在高壓內缸上, 并伸至隔板套內調節級動(dòng)葉后。內套管則固定在外缸上, 并伸入外套管內, 兩套管軸向保留 6 . 5mm 的膨脹間隙。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
2、故障現象52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
2 0 1 5 年 4 月 2 3 日 1 9∶2 0 , 6 號機組運行負荷3 5 0MW , 主蒸汽溫度5 3 7℃ 、 壓強1 3MP a, 再熱蒸汽溫度5 3 6℃ 、 壓強1. 7 9MP a , 凝汽器真空A 側壓強9 8k P a , B 側壓強9 9k P a , 機組各軸瓦( 包括推力軸瓦) 溫度、 振動(dòng)均顯示正常, 潤滑油油溫 正 常,主 機 軸 向 位 移 +0. 2 7 mm ,正 常。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
1 9∶2 3∶0 2 , 6號機組汽輪機跳閘, 鍋爐 MF T, 跳閘原因顯示為汽輪機軸向位移超過(guò) E T S主機位移保護跳機值( +1. 0mm / -1. 0mm ) 。停機過(guò)程中, 汽輪機缸體、 軸封、 軸瓦沒(méi)有明顯異聲。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
事后檢查 6 號機組運行參數歷史曲線(xiàn), 發(fā)現汽輪機 跳 閘 前, 1 9∶2 1∶3 3 主 機 軸 向 位 移 由+0. 2 5mm 逐漸減小, 1 9∶2 2∶0 3 , 2 號軸瓦振動(dòng)瞬時(shí)突升至 X 向9 7. 4 2μ m ,Y 向6 9. 5 6 μ m 后回落。 1 9∶2 2∶5 4 , 軸向位移從-0. 2 2mm 瞬間大幅變化, #大至-1. 8 5mm 。 1 9∶2 3∶0 2 ,6號機52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
組汽 輪 機 跳 閘, 此 時(shí) 軸 向 位 移 又 瞬 時(shí) 變 化 至+0. 2 5mm 。 1 9∶2 3∶1 5 , 推力軸瓦非工作面瓦塊溫度#高升至1 2 3. 9℃ 。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
根據運行參數的變化, 初步斷定汽輪機通流部分發(fā)生故障, 造成了轉子推力異常變化, 推力軸瓦非工作面瓦塊磨損, 因此申請機組調停檢查。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
停機后, 對高壓缸解體檢查, 發(fā)現有下文所述的缺陷。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
2. 1  調節級蒸汽熱電偶保護套管?chē)乐負p壞52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
解體后發(fā)現左側( 從機頭往機尾看) 內、 外套管都已完全斷裂脫落, 內套管掉落在內外缸之間,外套管掉落在高壓內缸測溫孔內。右側內外套管頭部也已損壞, 發(fā)生了折斷現象。斷裂情況如圖152Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
、 圖2、 圖3所示。熱電偶斷裂情況52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 此外, 從高壓隔板套內找到了多塊金屬殘骸,這些殘骸內部空心, 確認其為調節級蒸汽熱電偶套管脫落部分。同時(shí), 在高壓第 1 級靜葉前的隔板套內表面發(fā)現密密麻麻的凹坑, 包括第 1 級靜52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
葉進(jìn)汽邊, 而高壓靜葉柵內粘附著(zhù)許多金屬碎屑。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
由此可推斷, 調節級蒸汽熱電偶套管發(fā)生斷裂脫落后, 在汽流推動(dòng)下與周?chē)矬w多次發(fā)生撞擊, 并在撞擊過(guò)程中發(fā)生解體, 小尺寸的金屬碎屑隨蒸汽進(jìn)入高壓葉柵通道, 并部分附著(zhù)在表面, 大尺寸的套管殘骸留在了第 1 級前的高壓隔板套內。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
2. 2  調節級動(dòng)葉出汽邊嚴重變形52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
檢查還發(fā)現所有調節級動(dòng)葉片出汽邊均發(fā)生嚴重變形, 如圖 4 所示。每片葉片的出汽邊背弧面向內凹陷變形嚴重, 葉片的葉頂、 葉根處甚至出現了開(kāi)裂, 背弧面的出汽邊均有刮擦的痕跡。從調節級蒸汽熱電偶套管的位置來(lái)看,右側套管發(fā)生彎折后很有可能撞擊調節級動(dòng)葉, 且在轉子順時(shí)針旋轉時(shí), 連續撞擊葉片從而導致如此變形。熱電偶調節級葉片損壞52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

2. 3  推力軸瓦非工作面瓦塊完全磨損52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
解體推力軸瓦, 發(fā)現非工作面( 機頭側) 瓦塊表面鎢金全部磨損熔化, 瓦塊見(jiàn)基材, 而工作面瓦塊未發(fā)現異常。檢查轉子推力盤(pán), 有清楚的整圈摩擦痕跡, 但沒(méi)有溝槽、 劃痕等缺陷。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
3、原因分析52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
3. 1  汽輪機故障過(guò)程分析52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
結合機組故障時(shí)運行現象發(fā)生的時(shí)間順序及高壓缸解體情況分析, 得出以下結論: 此次汽輪機故障的過(guò)程是調節級蒸汽熱電偶套管發(fā)生脫落后撞擊調節級動(dòng)葉, 導致整圈動(dòng)葉嚴重變形, 調節級汽流通道面積明顯減小, 使得軸系反向推力大幅增大, 造成推力軸瓦非工作面瓦塊過(guò)載, 鎢金磨損, 轉子軸向位移超過(guò)了機組跳閘保護值。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
查閱調節級蒸汽左、 右 2 支溫度測點(diǎn)歷史數據可知, 左側熱電偶數據在此次汽輪機故障前早已失去, 即左側內外套管早已發(fā)生損壞, 而右側熱電偶數據正是在這次故障時(shí)失去的, 證明右側熱電偶套管是被左側套管脫落的殘骸撞擊頭部后發(fā)生彎折的, 隨后其與高速旋轉的調節級動(dòng)葉發(fā)生撞擊。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
3. 2  熱電偶套管脫落原因52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
從圖 2 可知, 左側外套管斷面內孔呈橢圓形,斷口截面各處寬度差別明顯, 由此可確認左側外套管運行中內壁受到了長(cháng)期的單側磨損, 局部管壁由此減薄。此外, 斷口位于套管變徑處, 斷口以52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
上套管部分與高壓內缸測溫孔成 0. 0 5mm 的過(guò)盈配合, 斷口以下部分則有一定間隙, 所以形成了所謂“ 懸臂梁” 結構, 蒸汽流對伸入高壓隔板套內的那段套管表面的沖刷力是不平穩的, 在套管變徑斷口處產(chǎn)生極大的交變應力, 再加上此處管壁減薄, #終發(fā)生斷裂、 脫落。隨后, 內套管在失去外套管的保護后受到高壓汽流的沖刷, 因為內套管強度遠不及外套管, 且內套管伸入高壓內缸以下的部分同樣也是懸臂梁結構, 所以?xún)忍坠芤舶l(fā)生折斷、 脫落。脫落的內外套管殘骸落在調節級后的隔板套內, 受汽流的沖刷, 和周?chē)母邏恨D子、 高壓隔板套、 高壓第 1 級靜葉發(fā)生了雜亂無(wú)章的撞擊, 期間撞擊右側外套管, 使其頭部發(fā)生朝調節級動(dòng)葉方向的彎折, 并與調節級動(dòng)葉發(fā)生撞擊。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
左側外套管內壁長(cháng)期受到碰磨的主要原因是內、 外套管安裝不同心。我們可以排除內外缸體的相互移動(dòng)或者套管、 缸體測溫孔尺寸不正確等影響因素, 剩余#有可能的原因是內外缸測溫孔在基建加工時(shí)就存在不同心, 這可能與測溫孔中心定位方法和鉆孔的準確度不夠有關(guān)。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
4、改進(jìn)措施及探討52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
針對調節級熱電偶套管易斷裂脫落的問(wèn)題,提出了以下幾種改進(jìn)措施。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
4. 1  控制缸體測溫孔加工質(zhì)量52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
對于新加工的機組, 嚴格控制加工質(zhì)量。工藝上將各缸體測溫孔從單好加工改為總裝時(shí)號鉆, 從而從根本上避免出現各缸體相同測溫孔不同心的問(wèn)題, 同時(shí), 所有熱電偶套管在總裝時(shí)進(jìn)行試裝配, 不把問(wèn)題遺留在現場(chǎng) 。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
該措施不僅從工藝上對缸體測溫孔開(kāi)孔進(jìn)行了規范, 而且強調其在制造廠(chǎng)總裝時(shí)進(jìn)行, 以制造廠(chǎng)較高的加工質(zhì)量來(lái)保證新機組缸體測溫孔加工的準確性, 與電廠(chǎng)現場(chǎng)加工相比, 質(zhì)量上更有保證, 但不能完全避免熱電偶套管再次發(fā)生脫落。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
4. 2  高壓隔板套上增加熱電偶保護套在高壓隔板套測溫孔上加工出螺紋, 然后將另外加工好的保護套安裝在螺紋孔上, 并焊接 。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
該措施#大的優(yōu)點(diǎn)是即使調節級熱電偶套管發(fā)生斷裂, 也不會(huì )脫落撞擊到汽輪機葉片, 但隔板套測溫孔上螺紋加工困難, 同時(shí)多出的一層保護套管降低了調節級蒸汽溫度測量的準確性。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
4. 3  調節級熱電偶雙層套管改為單撓性套管將調節級蒸汽熱電偶套管由原先的雙層剛性保護套管改為單撓性套管, 但套管不穿透高壓內缸, 內缸上的測溫盲孔的孔底距缸體內壁保留1 0. 5mm 的厚度, 這樣保證了調節級后蒸汽不會(huì )通過(guò)內缸測溫孔泄漏。套管上段有一波紋節和一片法蘭, 與套管整體加工而成。單撓性套管安裝時(shí)通過(guò)法蘭與另一片焊接在高壓外缸上的法蘭進(jìn)行連接固定。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
shou先, 該措施簡(jiǎn)化了調節級熱電偶套管的結構形式, 減少了套管安裝環(huán)節, 避免了雙層套管之間因安裝不同心產(chǎn)生碰磨的問(wèn)題, 使保護套管損壞率下降。其次, 高壓內缸測溫孔為盲孔, 可完全防止套管發(fā)生脫落后撞擊到汽輪機葉片, 比在高壓隔板套上加裝保護套管更可靠。第三, 有分析指出, 共振是熱電偶套管斷裂的主要原因 , 套管上的波紋節可改變套管固有的振動(dòng)頻率, 避免發(fā)生共振, 防止保護套管損壞。第四, 雖然單撓性套管未直接接觸到調節級后蒸汽, 溫度測量的準確性受到影響, 但是單層保護套管能夠比雙層套管更準確地測量溫度, 因此二者因素相互抵消, 單撓性套管對測量準確性的負面影響有限。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
調節級蒸汽熱電偶雙層保護套管的結構形式以及高壓內外缸測溫孔加工的不同心是導致熱電偶套管碰磨損壞脫落, 進(jìn)而撞擊汽輪機葉片的主要原因。它始終是影響汽輪機安全運行的隱患。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
事實(shí)證明, 調節級熱電偶套管的脫落會(huì )對汽輪機造成嚴重損壞。本文通過(guò)比較認為, 調節級蒸汽熱電偶套管由雙層保護套管改為單個(gè)撓性套管( 內缸測溫孔為盲孔) 具有諸多優(yōu)點(diǎn), 是#為安全可靠的方案。由此證明, 為了徹底排除隱患, 應采取恰當的改進(jìn)措施, 這對汽輪機的安全運行有著(zhù)十分重要的意義。52Y壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

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